菲斯特转子秤电控系统升级改造
孔建平,张全然,张彦杰,崔胜亮,张士海
(台泥(辽宁)水泥有限公司
《中国水泥》
0引言
我公司4500t/d熟料生产线喂煤秤采用天津菲斯特Proportioning rotor scale,type“DRW 4.12”(窑Kiln)、
Proportioning rotor scale,type“DRW 4.14”(分解炉Pre-calciner)用于煤粉配料。生产线于2010年5月投产,运行十多年以来平均每年都要有两三次故障跳停,甚至出现过停产待修情况。因此导致的直接和间接经济损失达到上百万元。经过多方面考研查证,对转子秤电控系统进行升级改造,改造后运行稳定性效果显著。
1存在的问题及原因分析
1.1存在的问题
(1)抗干扰性差,菲斯特电控系统,控制单元之间为串行通讯,该方式有很多缺点:数据传输相对较慢;传输距离有限;容易受到干扰;需要更多的系统资源。因此也造成了该系统稳定性较差,受到干扰后精度会受到不利影响,实际运行中也是经常出现莫名其妙的通讯故障,转子故障,系统故障等报警。
(2)维护成本高,该系统的CSC,CPI,CDMV等控制模块只能使用专用备件,供货渠道狭窄,因此备件采购费用偏高,货期不能保证。
(3)日常维护操作不便,该系统因无人机界面,故障发生时需要电脑或手操器联机方可查看故障记录,日常标定也是如此,而且联机设备也不支持中文语言,给操作带来极大不便。
(4)对窑系统的热工制度影响较大,该系统能否稳定运行,直接影响窑系统的热工制度,和余热发电系统的稳定,严重时甚至会影响到水泥分厂和矿山分厂的运行(电力制度容改需改革)。因此,转子秤的电控系统必须要高度稳定性。
1.2原因分析
(1)菲斯特转子秤为进口技术,由于技术壁垒及贸易壁垒影响造成了该设备备件昂贵,货期长,供应渠道窄,操作语言不支持中文,对技术人员外语水平要求高。
(2)串行通讯的信号传输方式更是不适合用于高电力干扰的环境,因此造成了系统严重的不稳定性。
2转子秤电控系统国产化改造措施
以市场上随手可得的西门子S7-200smart系列PLC为核心,重新编程,取代原来菲斯特公司专有的CSC主控制器和全部I/0模板,实现核心部件的通用化。
重新配作电气控制盘柜,柜内电气元器件全部选用国产或合资生产的知名品牌,如空开、继电器、接触器、电源、信号隔离器、信号变换器、接线端子等,真正实现备品备件的国产化和通用化。
保留原来的交流电机驱动部分,交流电机调速采用时下通用的ABB公司的ACS580变频器,改善了原SEW变频器不支持中文语言的功能。
采用通用的西门子SMARTLINE触摸屏作为人机界面,弥补了原来菲斯特公司的电控柜无人机界面的不足,实现全中文操作界面,使人机对话和故障查找简单易行。使秤的维护维修、标定等工作简单易学。只要让普通电气人员学习一下简单的中文说明书,就能胜任该秤的所有维护维修、标定等工作。
全部模拟量输入输出都要求经过模拟量隔离模块隔离,以滤除干扰,确保模拟量的稳定准确,保证秤的控制精度要求。
为了避免六线制变送器在模数转换时的时间延迟,影响动态瞬时控制精度,荷重信号变送器采用PT350C四线制变送器,同时考虑环境因素对测量精度的影响,把PT350C放在现场控制箱中。
采用图尔克脉冲/电流变换器,把电机转速(4~20mA)信号送到PLC。
委托深圳赛美特科技发展公司进行编程设计,并配制新的电气控制盘柜,台泥(辽宁)水泥有限公司作为备件采购其成套盘柜,然后共同安装、调试、完成改造任务。
3改造前后主要参数对比
改造前后主要参数对比见表1。
4改造成本
按照上面所述的预定实施方案,深圳赛美特科技发展公司给出整个两套控制系统代换价格为38万元人民币(含软件)。而PFISTER两台控制柜中CSC主控制器加上现场CPI信号采集模板的价格约为15万元人民币。这意味着PFISTER秤几个主要控制备件的价钱,将近我们代换两台秤电控系统一半的价格。而替换下来的PFISTER控制柜又可为集团其他的公司PFISTER秤提供备件。这样算下来,我们实行此代换计划,相当于只花费8万元。初略估算只要避免了一次故障停机便可收回全部投资。
另外,改造后电气控制系统的元器件,不但通用性好,采购方便,而且价格也非常便宜。市面上随时可以买到现货,减少了专用备件的储备量,缩短了采购周期。
5改造效果
5.1计量精度和稳定性对比
图1和图2是改造前后喂煤趋势比较,从控制画面观察喂煤量稳定,代换后的计量误差小于1%,其计量精度完全可以满足生产要求。
5.2备件通用性比较
改造前后菲斯特称的电控系统见图3、图4。通过图3和图4比较,就可以明显看出,新的电气控制系统采用的都是市场上随处可见的通用电气元器件,我们不再局限于菲斯特高额的专用备件费用。