您当前的位置:备件网首页 > 技术干货 > 正文

技术 | 利用碱渣代替煤矸石在4600t/d生产线上生产熟料

来源:四川峨胜水泥集团股份有限公司 发布日期:2019/7/18 编辑:林晓慧
核心提示:利用碱渣代替煤矸石在4600t/d生产线上生产熟料

碱渣主要为氨碱法制碱过程中排出的废渣,其化学成分与煤矸石类似,且价格低廉,利用其代替煤矸石生产水泥熟料,将产生较大经济效益。某公司一条4600t/d生产线上使用碱渣代替煤矸石生产熟料,取得了较好的效果。


1 原材料分析


1.1 化学成分分析


经检测,碱渣中不含重金属,无放射性物质。碱渣与煤矸石的化学成分分析见表1。


表1 碱渣与煤矸石化学分析%



由表1看出,碱渣与煤矸石的化学成分相似,只是Al2O3含量偏高,碱含量低于煤矸石。因此,可以把碱渣和铝矾土一起作为铝质校正原料。


1.2 工业分析


为预估碱渣对烧成的影响,对碱渣进行工业分析。碱渣与煤矸石的工业分析见表2。


表2 碱渣与煤矸石的工业分析



由表2可知,碱渣含外水比煤矸石多,灰分高,发热量明显低于煤矸石。


2 配料方案设计


考虑到碱渣经过高温煅烧,具有较强活性,且本身呈粉状,经粉磨后,易烧性进一步加强。综合分析,初步设计熟料理论热耗3 135kJ/kg,入窑生料和煤粉控制指标见表3。


考虑到碱渣易烧性好,为保证熟料强度,适当提高熟料KH值。同时,为防止熟料结大球,适当降低IM值。熟料控制指标见表4。


表3 入窑生料和煤粉控制指标



表4 熟料控制指标



3 熟料煅烧控制及采取措施


3.1 煅烧控制


1)实际生产过程中,从煤矸石到碱渣的过渡阶段,由于物料化学成分变化及中控调整不能及时适应,fCaO超标严重。对此,组织专题会议进行研究讨论,从操作上逐渐适应了煅烧。


2)KH偏高。在生料成分未做调整的情况下,熟料KH连续处于0.940~0.950之间,对窑的煅烧不利。考虑到回灰料对熟料成分的影响,取回灰料进行化学分析,见表5。由表5可见,使用碱渣和煤矸石时,回灰料成分有较大差异。


表5 使用碱渣和煤矸石配料时回灰化学分析



3)从窑前观察,熟料结粒过大,生烧料较多。


3.2 采取措施


1)降低入窑生料投料量,适当增加头煤,将三次风阀开度下调5%,将分解炉温度提高10℃进行控制,稳定中控操作。


2)调整燃烧器轴流风与旋流风压力。旋流风压力提高5kPa,轴流风压力下调5kPa,增强对煤粉的打散效果,提高窑内热力强度。


3)调整配料方案。适当提高SM,将岀磨生料SM调整为2.75±0.10,将熟料Al2O3下调到5.10%±0.1%,减小熟料粒径。


3.3 调整结果


经过调整,二次风温稳定在1100℃以上,三次风温控制在1000℃左右,分解炉温度、窑电流等参数均稳定在合理控制范围,窑系统热工制度明显好转。熟料化学成分及三率值控制在目标范围。熟料结粒均齐、致密、有金属光泽,fCaO控制在1.0%左右。主要经济指标对比见表6。从表6可以看出,配碱渣后生料磨台时产量略有下降;配3%碱渣(过渡阶段)与使用煤矸石期间比较,窑产量变化不大,配4%碱渣期间(稳定运行阶段)窑产量大幅提高;由于碱渣易烧性强,使用碱渣后标准煤耗显著降低,但熟料28d抗压强度有所下降。


表6 主要经济指标对比



4 结论


1)碱渣本身经过高温具有较强活性,采用其配料后熟料结粒偏大,应适当提高熟料SM值。



2)利用碱渣代替煤矸石生产熟料,生料磨台时产量和熟料强度有所降低,窑产量明显提高,熟料标准煤耗显著降低,综合经济效益提升。


作者单位:四川峨胜水泥集团股份有限公司


中国水泥备件网微信公众号(关注查询更多资讯)

(本文来源网络,若涉及版权问题,请作者来电或来函联系!)

相关推荐 RECOMMENDATION