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技术 | 水泥熟料库顶扬尘冒灰治理改造实践

来源:《青海祁连山水泥有限公司》 发布日期:2019/11/1 编辑:徐展迪
核心提示:水泥熟料库顶扬尘冒灰治理改造实践

某公司5000t/d水泥熟料生产线熟料库顶因设计缺陷、安装施工不规范、管理不到位、维护不及时 等原因,造成熟料库顶扬尘大,工况环境差。为此, 利用2016年及2017年错峰限产的机会进行治理,取得了明显的效果,工况环境大为改善。


一、原因分析


 1.1 烟囱效应 


熟料库下部设计有一个3m×4m用于进装载机的门,但是并没有进行封闭处理,且库顶彩钢瓦密封效果也较差,造成大量漏风,熟料库高度超过40m, 加之熟料库内温度较高,从而形成了很强的烟囱效 应,虽然库顶收尘风机的处理风量有16000m3/h,但是在这种情况下也无济于事。  


1.2 清理漏料时人为开孔形成扬尘点


 熟料改库设计的是一条B1000的皮带输送机,但 斜拉链机和皮带输送机不在同一条中心线上,改库时熟料经由溜子落到皮带上,易造成皮带跑偏漏料。 如果熟料中有大块杂物时就会堵塞下料溜子,也会 造成熟料库顶大量漏料。在清理这些漏料时需要库 顶楼板地面开孔,久而久之,这些清料孔就成为扬尘冒灰点。  


1.3 收尘管道设计缺陷


 皮带机尾部收尘管道设计不合理,收尘进口管 道角度过小,如果收尘管道角度小于所收粉尘的休止角,该收尘管道必将堵塞。并且该收尘管距离下 料口过远,落料点形成的负压不足,导致皮带尾部导 料槽有冒灰。斜拉链头轮罩收尘管连接在皮带机收 尘管上,该收尘管堵塞后造成斜拉链收尘管失效,从而造成斜拉链头部冒灰。  


1.4 阀门选用不合理


 熟料库收尘管和皮带机收尘管道上都设计有蝶 阀,虽然蝶阀关闭后有较好的密封效果,但是如果把蝶阀安装在垂直收尘管道上,阀门上部积灰过多,就 会造成阀门无法打开,为此,只能处在常开状态,进而影响了收尘效果。 


 1.5 斜拉链机运转产生的扬尘


 斜拉链机料斗卸完料后向下翻时,未卸净的熟 料以及料斗上所附带的积灰形成二次扬尘。 


1.6 其他扬尘冒灰原因


 安装施工质量要求不严,下料溜子接口处、棒闸 处、库顶地面钢板焊缝处等都有缝隙,这些都是扬尘冒灰点。


二、采取的措施


2.1 上下封堵,减少漏风


 在熟料库下部加装的门进行密封,将熟料库存料位控制加高,利用熟料封堵。对熟料库顶松动的彩钢瓦用自攻丝固定,彩钢瓦与彩钢瓦之间的缝隙用发泡密封胶进行封堵,最大程度上减少漏风。 


2.2 减少漏料,安装清料阀


对熟料改库皮带尾部下料溜子内加装挡料板, 使落料点在皮带中心线上,防止皮带跑偏而漏料。 安装清料阀,在300mm×300mm的单翻板阀上部加装高600mm的溜子,然后再将溜子连同翻板阀沉入熟料库楼板地面下,下料溜子上口与楼板地面焊接, 并用钢筋做篦子,这样既可以封住熟料库内向上的热气和灰尘,还可以使漏料随时流入熟料库内。  


2.3 更改收尘管道


 将原皮带导料槽上的收尘管拆除,在靠近皮带下料点处导料槽上安装收尘管道,对管道的角度合理规划,消除管道内积灰的可能性。对皮带导料槽两侧的挡料皮带定期更换,保证导料槽的密封性,将斜拉链头轮罩的收尘管改接到收尘器进口,斜拉链下料溜子下部增加收尘管,使下料溜子内形成负压, 最大程度上减少下料口上下的冒灰。 


 2.4 更换收尘管道阀门


 将收尘管道上的蝶阀更换为电动百叶阀,执行器的控制信号接人到中控,在改库时,及时将对应的收尘管阀门打开,将另一个阀门关闭,增强了收尘效果。


2.5 减少斜拉链机产生的二次扬尘


 在斜拉链下部铺设钢板做成集料斗,下料管上安装单翻板阀,将斜拉链料斗未卸净的熟料和积灰流入熟料库内,避免二次扬尘。


2.6 密封堵漏所有扬尘点


 对下料溜子上原有用于改库的手动棒闸更换为电液推杆棒闸,控制信号也接入到中控,既减少了漏灰,也减少了人员的劳动强度。对下料溜子及地面上的缝隙仔细查找,全部进行焊接处理。


三、改后效果


熟料库顶环境治理前后对比见图1和图2。

治理前熟料库顶因工况环境差,岗位人员不愿意到库顶巡检,管理不到位,造成库顶溜子破损不能及时发现、皮带跑偏不能及时调整等问题,进而造成库顶漏料积灰越发严重,形成恶性循环,成为现场治理的一大瓶颈问题。通过对扬尘冒灰的治理改造后,库顶工况环境明显改善,岗位人员巡检次数增加,能够及时处理各种故障,形成良性循环。


来源:《青海祁连山水泥有限公司》


作者:马吉丰、赵刚


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