技术 | 浮选磷尾矿渣用作熟料煅烧矿化剂的试生产
引言
某磷化工厂通过浮选工艺对磷矿石品位进行分选,先将磷矿石磨细,通过重力浮选,将不符合要求的磷矿分选外排,形成磷尾矿渣。这种磷尾矿渣水分重,细度很细,目前没有较好的处理办法,占用了较多土地进行堆放。针对这个难题,根据以前对磷尾矿渣易烧性的试验结果,决定将浮选磷尾矿渣加入生料中作熟料煅烧矿化剂进行试验,寻找浮选磷尾矿渣的处理途径。
经取样分析,取得浮选磷尾矿渣主要化学成分,见表1。
表1 浮选磷尾矿渣的化学成分
浮选磷尾矿渣主要矿物为白云石,含少量硅灰石,可以用于生料配料,从表1知其P₂O₅高达9.32%。公司以前对磷尾矿渣掺入生料做过易烧性试验,发现P₂O₅在高温阶段能够有效降低液相粘度,促进C₃S的快速结晶生长。因此,决定将浮选磷尾矿渣加入生料中入窑煅烧,直接进行生产性试验。
根据磷尾矿易烧性试验得知,熟料中P₂O₅在0.2%~0.3%时易烧性最佳,超过0.3%后效果变化不大,决定将浮选磷尾矿渣掺加量按1.0%、2.0%和3.0%(磷尾矿渣P₂O₅9.32%,见表1)进行分段试验,每段试验大约5天。试验中发现,掺加2.0%浮选磷尾矿渣后熟料中P₂O₅已远超过0.3%,因此将第3阶段的掺量调整为1.5%(见表2、表3)。
从表2、表3可知,掺加后生料和熟料的KH、SM都略有提高,IM值有所降低。浮选磷尾矿渣掺加前后熟料产质量和煤耗情况见表4。
3.1 不同掺量浮选磷尾矿渣对熟料产量和烧成煤耗的影响
从表4可知,与未掺浮选磷尾矿渣比,掺1.0%、1.5%、2.0%窑产量都有不同程度的提高,分别增加了44 t、170 t、104 t,相对应的,熟料烧成标煤耗都有不同程度的降低,分别降低0.90 kg/t、0.46 kg/t、0.19 kg/t,可见掺加浮选磷尾矿渣对提高窑产和降低煤耗有积极作用,有一定的矿化效果,其中掺量1.5%(熟料P₂O₅为0.3%)时提产效果最佳,掺量为1.0%时煤耗降低最多。
3.2 不同掺量浮选磷尾矿渣对熟料质量的影响
3.2.1 不同掺量浮选磷尾矿渣对熟料标准稠度需水量和凝结时间的影响
从表4试验数据可知,与未掺浮选磷尾矿渣比,掺1.0%、1.5%、2.0%时熟料标准稠度需水量都有不同程度的降低,分别降低0.2%、0.3%、0.3%,对降低熟料标准稠度需水量效果明显。
主要原因是掺加浮选磷尾矿渣后熟料KH和SM值有所提高,IM值有所降低,熟料的C3A有所降低。从表4还可知,与未掺浮选磷尾矿渣比,掺1.0%、1.5%、2.0%时熟料初凝时间都有不同程度的延长,分别延长4 min 、5 min 和19 min ,终凝时间的规律基本一致。凝结时间的延长,主要受熟料中P₂O₅含量增加的影响,因此在冬季的时候特别需要控制浮选磷尾矿渣的掺量。
3.2.2 不同浮选磷尾矿渣对熟料强度的影响
从表4试验结果看,与未掺浮选磷尾矿渣比,掺1.0%、1.5%、2.0%熟料3 d抗压强度分别变化0 MPa、0.5 MPa、-0.9 MPa,28 d抗压强度变化规律基本一致,掺1.0%和2.0%时强度都有所降低,只有掺1.5%时略有提高。掺1.5%时,3 d和28 d强度均为最佳。
此次试验,掺浮选磷尾矿渣对熟料强度提升效果不明显,一方面因为熟料中P₂O₅含量过高,形成组成介于C₃S~C₃P之间的固熔体,分解了C₃S,使得熟料强度下降;另外一方面是因为生料掺浮选磷尾矿渣易烧性变好,但生料KH在掺浮选磷尾矿渣1.0%和2.0%时提高幅度不明显,在掺1.5%时才相对提高较大, 熟料KH变化规律一致。今后掺浮选磷尾矿渣时须及时调整生料率值,生料KH随着浮选磷尾矿渣掺量增加而相应提高。
综上所述,浮选磷尾矿渣用作熟料煅烧矿化剂的试生产,可得出以下结论:
(1)生料中掺加浮选磷尾矿渣,可提高熟料产量,降低熟料烧成煤耗,浮选磷尾矿渣有一定的矿化作用。
(2)掺加浮选磷尾矿渣作矿化剂,能显著地降低熟料需水量,延长凝结时间,对提高水泥工作性能有所帮助。
(3)掺加浮选磷尾矿渣作矿化剂,对熟料强度提升效果不明显,需要控制熟料中P₂O₅含量不能太高,熟料KH值也须根据P₂O₅含量变化作及时调整。
(4)综合来看,掺1.5%对熟料产量提高、煤耗和熟料需水量的降低效果最好,对熟料强度提高效果也最佳。
(5)试验证明,掺加浮选磷尾矿渣作矿化剂完全可行,不仅能降低熟料生产成本,也为浮选磷尾矿渣的处置找到一个新的途径,具有较好的社会效益和经济效益。
作者:刘德强1,朱波2,代惠英2
来源:《1四川利森建材集团有限公司;2川渝西南水泥有限公司》
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