技术 | 第四代篦冷机进料区结构与用风的优化
引言
某公司水泥窑篦冷机在2015年技改时,更换为天津某外资公司的第四代篦冷机,型号为LBF2500/W7-L8-L7,篦床面积56.78m2,设计产能2500t/d。随着水泥窑产能进一步提高,篦冷机冷却效率难以满足生产需求,出篦冷机熟料温度在150~180℃,吨熟料热耗增加,熟料急冷效果差。急需对篦冷机进行技术改造,以降低出篦冷机熟料温度。本文就针对第四篦冷机实施的两次技术改造进行总结。
篦冷机改为第四代篦冷机后,在生产中仍存在篦板布置、篦缝面积、风机配置、供风方式不合理,造成二三次风量偏少、风温偏低、出冷却机熟料温度高、熟料的易磨性差等问题。这些问题不但影响系统工艺稳定,而且造成NOx、煤耗、电耗偏高。
2.1 第一次改造及其效果
2017年年底错峰停窑检修期间,对篦冷机进料区一室供风结构和篦板结构进行了改造,对外围风机进行了更换。拆除冷却机原充气梁式固定篦床,在不改变原篦冷机有效机构基础上,改造为箱体式熟料冷却机构(见图1)。1~5号分别各用一台风机供风(见表1),1号风机布置两根分别安装有风量调节阀的出风管。根据物料的分布,分别配置不同篦缝和对应的风量、压力,尽量缩短纵向物料落差。
图1 箱体式斜坡固定篦板布置图
表1 箱体式斜坡固定篦板风机配置
为了增加熟料在篦床的停留时间,提高篦冷机冷却效果,在二室前两排篦板上加装了挡料板,第一排4块、第二排3块,高度100mm,改造后效果不理想。主要表现在前端固定床堆料无法及时清理,存在潜在堆雪人危险,无法实现篦床厚料层操作,出篦冷机熟料温度没有明显下降,大约在120~150℃,二次风温在950~1050℃范围波动,波动幅度大,窑头用煤量最大时达到6.2t/h,窑头用煤量增加,煤粉燃烧不完全,高温后移,工艺不稳定。
2.2 第二次改造及其效果
2.2.1 第二次改造内容
针对此情况,我们分析认为,篦冷机前端篦板单侧供风,虽然风机出风口安装了气体分布板,但篦板供风仍不均匀。现场观察篦床供风侧无红河现象,落料侧却有宽0.5m左右红河,篦床料层偏薄时,一室5台风机不能全速运转,否则会吹穿熟料;固定篦床料层在800mm左右时,前端冷却风机风门全开,吹不透篦床料层。总体上,窑供风不足,窑电流下降近50A,二次风温下降,篦冷机出料端红料多,熟料温度偏高。
2018年年底错峰停窑检修期间,对篦冷机进行再次改造。改造内容如下:降低二室第一排4块挡板高度为30mm;降低二室第二排3块挡板高度为45mm;二室第三排加装挡板4块,高度70mm;二室第四排加装挡板3块,高度70mm;为了使篦冷机固定篦板供风更加均匀、稳定,决定对篦冷机57.04、57.05风机(见图2)供风管道进行改造,57.04风机单用于一室粗料侧冷却,57.05风机单用于一室细料侧冷却;固定篦床2、4、6、8排篦板由单侧向后供风更改为双侧左右供风。开大57.05风机风门,以冷却细料侧物料。
图2 篦冷机固定篦床供风风机分配图
2.2.2 第二次改造效果
改造完成后,生料投料量达到180t/h以上,出篦冷机熟料温度降到115℃左右,较改造前下降27℃,熟料冷却效果良好;杜绝了细料区篦床红河现象;二次风温提高到1100℃以上,窑头用煤量下降0.5t/h,篦冷机前端进行厚料层操作,篦床篦速稳定,窑工况稳定。投料量增加,C1预热器出口温度下降24℃,实施技术创新效果明显(见图3和表2)。
图3 第二次改造后窑操作画面
表2 篦冷机前段供风改造后窑系统参数变化情况
从表2可以看出,窑投料量185t/h,C1预热器出口温度278℃,窑二次风温1159℃,窑主机电流平稳,窑工况稳定。
我们对篦冷机进料区结构与用风优化的效果再次证明,只有控制好篦冷机的用风,才能保证篦冷机的工作性能;只有工作良好的篦冷机才能提高二、三次风温度,这是实现烧成系统优质、高产、低消耗、低排放的关键。在这两次的改造工作中,我们提高了对该冷却机性能及工作原理的认知水平,有利于生产管理中对其运行参数的进一步优化。
作者:王志红
来源:《青海民和祁连山水泥有限公司》
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