技术 | 一起熟料黄心事故的原因分析
引言
某公司3200t/d熟料生产线2019年12月底正常生产,熟料质量良好。2019年12月31日~2020年1月2日,熟料强度监测连续3天低于正常值3~4 MPa;熟料外观光泽很弱;敲开熟料,其内部呈现黄心料(见图1)。本文对本次熟料黄心事故的原因进行分析。
图1 熟料内部发黄
2019年12月26日,烧成系统检修后点火生产,一切正常。12月31日1月2日连续3天检测强度均下降3~4 MPa,熟料外观无光泽,内部黄心,有的致密,有的疏松(见图1)。
致密性黄心料外壳的颜色与正常熟料相似,结粒较大,砸开熟料球,核心呈大小不等的黄心,它是在还原气氛或煤粉直接还原作用下,氧化铁还原致使熟料颜色发黄,当冷却时,熟料表层因再氧化而发黑。疏松性黄心料后期强度明显降低,它是在窑头温度低、窑尾存在还原气氛下产生的。
由此看来,该公司出现熟料黄心事故,是窑内存在还原气氛造成的。窑内存在还原气氛,一般来讲,有如下原因:(1)风、煤、料配合不好(包括生料喂料量大、煤粉用量大、各种原因导致的用风不足);(2)燃烧器位置调整不当;(3)煤的燃烧性变差;(4)入窑生料质量变化(比如Fe2O3含量突然增加得多,硫碱比过高引而结皮、结圈致使通风不良);(5)煤粉充分燃烧的条件变差(比如冷却机控制不当造成二次风温过低,燃烧器喷嘴变形等)。
12月26日~30日,烧成系统一切正常,熟料质量无异常。12月31日,突发熟料黄心事故。据此,可排除以上前4个原因,我们把问题查找的落脚点放在煤粉充分燃烧条件变差上。
查看二次风温,不算过低;观看窑内火焰,发现火焰形状不规则,火力刚度不够,发散无力;外风使用压力70kPa,内风使用压力32kPa,通过多次调节内外用风比例, 火焰形状、刚度无明显变化。
查看燃烧器运行记录:2019年12月14日03∶20,罗茨风机2602变频器损坏,更换备用2653罗茨风机使用约16h;12月21日停窑发现外风喷嘴有一个孔堵塞,已经清理;12月26日点火运行正常;12月31日发现熟料强度突然降低。
据此,我们推断燃烧器存在故障,于是停窑对燃烧器进行检查,发现4个煤管外风喷嘴堵塞(见图2)。4个喷嘴堵塞,外风卷吸二次风的能力变弱,稳固火焰形状能力变差,煤粉不充分燃烧引发窑内还原气氛。
图2 外风喷嘴堵塞
(1)清理燃烧器外风喷嘴。清理时,发现煤管外风进口管道附着有较多消音棉。
(2)根除外风喷嘴被堵的起因。拆解2653罗茨风机,发现其出口消音部位没有钢丝筛网,内部消音棉已经不在。我们将罗茨风机出风口消音器结构改成钢管直连外部包裹消音棉。
清理燃烧器外风喷嘴改进消音器结构后再次点火升温,火焰不散,刚度有力,熟料强度恢复正常,熟料无黄心。熟料黄心,根本原因在于窑内的还原气氛浓,引发还原气氛的原因很多,关键在于能否根据生产实际,认真分析,逐一排查,找准原因,尽快排出,以便少走弯路,减少不必要的损失。
取消罗茨风机出口消音棉后,噪音虽然通过外包消音棉有所缓解,但不够理想。考察其他单位处理方案后,我们计划在设备检修时把消音棉更换为带棕网的消声结构。
作者:骆科吉,禹元,李礼,骆彬,吴建虎
来源:《四川省仁寿县汪洋建宝水泥有限公司》
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