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技术 | 大推力燃烧器应用于劣质煤燃烧的生产实践

来源:刘万平1,李宁2,吴伟方2,董蕊1 发布日期:2021/11/2 编辑:张翀
核心提示:大推力燃烧器应用于劣质煤燃烧的生产实践

前言


水泥生产用燃料的燃烧特性对水泥熟料的产质量有较大的影响。劣质煤通常是指高水分、低热值的褐煤和低挥发分、低热值的无烟煤,褐煤起燃点较低,燃尽时间较短,燃烧器需要集中控制火焰的高温区;无烟煤起燃点较高,火焰偏长,燃烧无烟煤时燃烧器需要控制偏窑头方向火焰的高温点。劣质煤不同燃烧器采用的配风方案也不同。通过对燃烧器煤粉的燃烧速率与燃烧冲量进行合理设计,可使窑内火焰的温度分布更加合理,从而满足熟料煅烧的需要。


一、大推力燃烧器的结构及性能


某公司使用的大推力燃烧器由两台一次风机供风,其轴流风和旋流风单独控制,通过对不同风道的风速和风量进行匹配设计,可以得到更加合理的火焰燃烧形状。


燃烧器头部结构如图1所示,风道从外到内依次为冷却风、轴流风、煤风、旋流风风道。通过对以上风道的合理设计,可使燃烧器头部有较大的负压卷吸区,可有效卷吸高温二次风,确保窑头煤粉燃烧稳定。燃烧器最大推力可达1800m/s·%,可确保劣质煤燃尽。



燃烧器头部采用可拆卸螺纹结构设计,便于头部备件的更换。煤粉通道耐磨层采用特殊堆焊工艺加工制造,增加了燃烧器的整体使用寿命。耐磨件结构如图2所示。


二、应用于低热值无烟煤燃烧


2.1 现场概况


湖南某水泥生产线设计产能1500t/d,主要燃料为热值较低无烟煤,窑内易结圈、结蛋,严重影响了熟料正常生产,经研究,决定采用大推力燃烧器进行改造。表1为湖南某水泥生产线基本生产参数。


表1 湖南某水泥生产线基本生产参数



2.2 改造效果


改造前窑系统热耗偏高,无法使用低热值无烟煤煅烧熟料,应用大推力燃烧器改造后,半年多来,窑内热力分布更加合理,窑皮分布平整均匀,窑内无结圈、结蛋、长厚窑皮现象,产质量稳定。改造前后煤粉工业分析对比数据见表2,生产数据对比见表3



2.3 低热值无烟煤燃烧特性分析


低热值无烟煤的煅烧易造成窑内结圈、结蛋、长厚窑皮,严重影响窑系统的产质量,给生产运行带来诸多不便。劣质无烟煤煤粉起燃点更高、燃尽时间更长、固定碳的燃烧更加集中,因此,燃烧器必须拥有较高的出口风速,能有效卷吸高温二次风,才能大幅提高煤粉的着火速率,缩短燃尽时间。


三、应用于低热值褐煤燃烧


3.1 现场概况


缅甸某水泥厂海拔900m,回转窑规格ф4.8m×74m,使用的燃料是当地的褐煤,其煤质较差、发热量较低,煤粉燃烧速率较快,窑内温度不够集中,窑况较弱、抗原料波动性较差,对整个烧成系统的产质量都产生了较大的影响。其煤粉工业分析见表4,基本生产参数见表5



3.2 改造效果


针对该生产线的特点,经研究,决定应用大推力燃烧器进行改造,增加一次风设计量,调整轴流风和旋流风的比例,在风速不变的同时增加火焰整体的冲量,以适应褐煤的煅烧。改造后,经过3个月的生产运行,窑系统产质量较之前均有显著提高。改造前后的生产数据对比见表6


表6 生产数据对比



3.3 褐煤的燃烧特性分析


褐煤的起燃点较低、燃烧速率较快,窑内热力负荷较低。理论上褐煤的内水每增加1%,火焰温度就会下降10℃~15℃,因此该生产线的火焰温度较其他生产线低约200℃~300℃。另外,褐煤固定碳含量低使得熟料产量相同的情况下,煤粉的使用量大增,燃烧所需的一次风量也会增加。实践表明,通过合理设计燃烧器,燃用褐煤的水泥生产线也可显著提高产质量。


四、结语


常规的燃烧器设计难以满足特殊煤粉的燃烧需求,不同的劣质煤应有不同的水泥熟料煅烧方案,只有做到“一煤一设计”才能真正发挥大推力燃烧器的潜能。


作者:刘万平1,李宁2,吴伟方2,董蕊1

来源:《1天津水泥工业设计研究院有限公司

;2长兴南方水泥有限公司》

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