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NC型篦冷机升级为PLUS型篦冷机的技术改造

来源:朱鹏1殷飞1宋谦$1.中材常德水泥有限责任公司,湖南常德415709来源《新世纪水泥导报》; 发布日期:2024/1/10 编辑:刘宁
核心提示:NC型篦冷机升级为PLUS型篦冷机的技术改造

NC型篦冷机升级为PLUS型篦冷机的技术改造

朱鹏1殷飞1宋谦$1.中材常德水泥有限责任公司,湖南常德415709;

  1. 成都建筑材料工业设计研究院有限公司,四川成都610051

来源《新世纪水泥导报》

0引言

近十年来,对熟料篦冷机实施改造,从目的来说,就是为了消除能力瓶颈,提高烧成系统的产能;消除“红河”现象,提高换热效率,提高二、三次风温,提高熟料质量;优化冷却空气的分布,优化熟料输送方式,降低运行电耗;有效利用热风,提高能源使用效率……。具体地讲,主要有整体更换为第四代冷却机、更换固定斜坡、尾端新增一段篦床(原篦床不动)、保留壳体更换全部篦床、锤式破碎机换辐式破碎机闪。诸如此类,机械工程师和工艺工程师们投入了大量精力,也取得令人满意的效果。对于第三代篦冷机的改造,比较彻底的方案就是“拔掉三代机,上马四代机”,即整体更换为第四代冷却机。本文以中材常德水泥有限责任公司将NC型篦冷机升级为PLUS型篦冷机的技术改造为例,介绍这种方案的实施及其效果。

1改造前篦冷机存在的问题

中材常德水泥有限责任公司2 500 t/d熟料预分解窑水泥生产线于2008年建成投产。该生产线烧成系统配套NC-3.3X21.7型篦冷机(见表1),篦床有效面积为61.2 n?随着设备服役时间的增长和系统

产量的提高,该篦冷机存在的问题越来越突出。(1)出篦冷机的熟料温度比较高,达到140-160℃,瞬间温度达到200℃,长期高温熟料极大地影响着后续工段设备(破碎机转子、输送皮带等)的使用寿命,也影响着熟料的质量和水泥粉磨系统的产量和能耗。(2)两边的侧盲板漏料非常严重;活动梁容易变形,篦板在运行过程中容易掉落,造成不必要的停机、停窑,严重影响烧成系统的运转率。(3)换热效率低,二次风温(1 000-1100°C)低,影响熟料锻烧效果;用于余热发电的废气温度也低,影响单位熟料发电量。针对篦冷机存在的上述问题,需要对该设备进行升级改造,提高篦冷机的热回收效率,同时降低出篦冷机的熟料温度,降低设备备件及维护费用。

2技改方案

2.1主机改造方案

现场踏勘后,结合工艺布置,制定了篦冷机本体改造方案:

1)受场地限制,长度方向已无足够改造空间。原篦冷机篦床面积小,为降低篦冷机单位面积负荷,新篦冷机篦床宽度需要拓宽,无法利旧原篦冷机壳体,所以完全拆除原篦冷机1台、风机11台、液压站、润滑站以及全部的浇注料。

(2)改造前熟料出篦冷机温度较高,熟料的结粒块状物料较多,为了更好地提高热回收效率,适应锻烧工艺导致的熟料结粒情况,新篦冷机配置中置辐式破碎机。

(3)经过考察、调研,业主决定采用成都院PLUS第四代篦冷机实施整体更换。该篦冷机是成都建材设计院自主研发的“步进式”篦冷机,具有篦床不漏料、篦板不磨损、热回收效果好、设备运转率高等特点[2】。篦冷机型号为PLUS664R63-M1篦冷机(中置辐破),篦床分为第一段6列长12.6 m第二段6列长8.6 m,篦床总面积86 m2,可以满足3 300 t/d(max 3 500 t/d)的产量需求,改造后的篦冷机外形图见图1所示,PLUS第四代篦冷机的结构图见图2所示。

PLUS第四代篦冷机具有以下创新点:

①篦床固定段采用回字形分区供风,能有效避免固定床四周风短路,提高换热效率,可以更好地实现熟料急冷,在保证换热效果的同时,提高熟料质量;

②热回收效率提高约2%,熟料烧成热耗相应降低约41.86 kj/kg,标准煤耗降低约1.4 kg/t;

③采用步进式熟料输送方式,输送效率高,篦床运行频率小于4次/min,运动部件少,故障率低,运转率高,基本实现免维护;

④篦板终身无磨损免维护,备件种类少,主要是密封件,替换周期长,使用成本低;

⑤步进式输送原理,可以通过调节各列的行程来调节不同区域熟料的输送速度,可有效避免“红河”现象的出现;

⑥篦床不漏料,取消了弧形阀、灰斗等放料锁风装置,减少了系统漏风且降低了相应配备件的费用。

⑦采用中置风冷式熟料辐式破碎机,提前将大块熟料破碎后冷却,可有效提高冷却效果,提高换热效率,同时提高余热发电废气温度。相比三代机锤式破碎机维修费用低,运行电耗低。

2.2工艺改造方案

通过现场实际踏勘,结合篦冷机的工艺配风和热平衡计算,该项目的余热发电取风口的位置、煤烘干用风取风口的位置都可不做调整,直接外排废气风口适当后移。

2.3风机改造方案

PLUS第四代篦冷机采用成都建材设计院的精细化分室配风方案,对不同的篦床区域实施细化差别的供风,尤其是阶梯篦床和高温段分区尤为精细,可以各个分区单独控制风压风量,解决按需供风的问题,以充分冷却和提高热回收率。本次改造中,新增11台高效变频风机(效率M80%),并配置永磁电机。改造后篦床和风室分布见图3。

改造前,NC型篦冷机风机参数配置见表2;

改造后,PLUS第四代篦冷机风机参数配置见表3。

3改造效果

改造后,系统于2021年3月投产,之后3个月的熟料平均产量为3 233.05 t/d,较改造前提高54.65 t/d出篦冷机熟料平均温度为92兀(平均环境温度大于30),较改造前降低52.1°C;改造后平均二次风温为1 211.7°C,比改造前提高185°C;改造后平均三次风温为985°C,比改造前提高18.3°C;热回收效率为75.08%;改造后发电量平均值为3 907.67 kWh/h,比改造前提高250.17 kWh/h;改造后篦冷机运行电耗下降0.13 kWh/t熟料;

熟料标煤耗平均值降低4.54 kg/t总而言之,该项目针对第三代篦冷机实施“拔掉三代机,上马四代机”方案的改造,是三代机升级为四代机的成功范例。

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