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石灰石破碎机系统的提产改造

来源:周文良干志强来源:《新世纪水泥导报》 发布日期:2024/1/26 编辑:刘宁
核心提示:石灰石破碎机系统的提产改造

石灰石破碎机系统的提产改造

周文良干志强

川渝西南水泥有限公司,四川成都610041

来源:《新世纪水泥导报》

o引言

我公司下属企业一条2010年投产的设计规模

2 500 t/d熟料的水泥生产线,经过近些年的不断改

进,熟料实际产量稳步提高,对生料的需求量同步

上升。在石灰石开采方面,随着开采面的变化,进

厂石灰石中含泥量增加明显,导致石灰石破碎机的

台产逐年下降,破碎机台产长期维持在350 ~ 400 t/h

之间。为了满足生料供应,石灰石破碎系统不仅要

控制含泥量增加带来的堵塞问题,还要放宽对石灰

石破碎粒度的控制来增加产量。后者对系统运行电

耗影响较大。为了解决破碎机的堵塞问题和石灰石

入磨粒度控制问题,该企业对石灰石破碎系统实施

了两次技术改造,最终实现了在降低破碎机堵塞几

率的同时,提高了破碎机产量,生料粉磨电耗降低

明显。本文对改造过程及相关技术进行总结。

1技改前的工艺情况 

技改前,破碎机台产长期在350~ 400 t/h之间, 

生料磨台产245 t/h,粉磨能力基本满足熟料烧成的需要。但在雨季,破碎机运行12 h,都难以满足生

料磨的需要,迫使回转窑减产运行。技改前的工艺

设备性能见表1,石灰石破碎系统工艺流程见图1

 2第一次技改及其效果

2.1第一次技改的出发点及方法

第一次破碎机技改是在回转窑产量稳步提

升、销售形式很好、破碎机提产非常急迫的情况下

进行的。生料磨的产量相对回转窑对生料需求来讲

有一定富余。通常认为:对型号已确定的破碎机, 出料粒度大,产量高;出料粒度小,产量低。我们

采取了增大破碎机筛条间隙从而增大石灰石出料粒

度,达到增加破破机台产的办法。

物料堵塞筛条的情况在筛板出料端比进料端

严重,增加筛条间隙以后,物料不易堵塞筛板。

PCF2018单段锤式破碎机筛条由三排共六块筛板组

成。技改保持进料端的第一排两个筛板不变。后面

两排四块筛板的筛条间隙由原来的60 mm增加到

90 mm,每块筛板外形尺寸同原来一样。此改造是想在控制物料出破碎机的粒度方面和物料堵塞筛板 

方面寻求一个折中的办法,所以只做了部分筛板的 

更换。第一次改造后的破碎机筛板如图2所示。 

2.2第一次技改后的运行效果

第一次技改后,石灰石破碎机的产量确有提

高,平均台产达到450 t/h左右。石灰石产量能满

足回转窑连续运行的需要。但生料立磨产量下降

到225 t/h,小时台产下降20t。生料磨每天的运行时

间延长,对生料磨可靠性要求高,除非停窑,平时

几乎没有检修时间。磨机运行电流高,波动大:小

时平均电流大于115 A (改造前100A ),小时电流最

大值与最小值相差70 A以上(改造前40 A )。磨机

现场振动大,威胁到设备的长期安全运行。总的来

说,第一次技改只简单地暂时保住了窑的连续运

行。生料磨台产降低,电流上升,粉磨电耗上升明

显。生料磨减速机的维修周期缩短。

3第二次改造及其效果 

3.1破碎机堵塞的原因分析 

事实上,破碎机系统设计选型并不小,其堵 

塞、产量低的主要原因是物料中含泥量加重,尤其 

是雨季,高水分泥土更容易堵塞筛板。雨水落在石 

灰石上面,只是表面会吸受小部分水分,水不会 

臥石灰石内部,雨季和非雨季石灰石总体含水率 

变化不大。雨水落在泥土上面,泥土表面和内部都 

会对水产生吸附,雨季和非雨季泥土含水率会相差 

10%以上。如何减小高水分泥土对破碎机产量的影 

响,成为改造成功的关键。 

3.2物料处理方式的讨论

第一次改造没有考虑入磨物料粒径对粉磨系

统产量、质量和电耗的影响叫仅从碎碎机产量与

粒度的关系考虑,通过简单地提高出破碎机的石灰

石粒度来提高破碎机产量,未从原材料物理性能本

身着手,应该说第一次改造是不成功的。 进厂砒石量比你砒石中小于50mm

的石灰石的量超过40%。生料立磨要求入磨物料

粒度小于60 mm。也就是说进入破碎机的石灰石中

有超过40%的石灰石是不需要破碎的,可以直接入

生料磨使用。进厂石灰石中包含的泥块也多数是小

于50 mm。这部分物料进入,既加重了破碎机的堵

塞,又降低了破碎机的产量。

根据物料特性,我们决定将矿石中小颗粒石

灰石及大部分泥土先分选出来,剩余部分才进破碎

机。这样一来,在供应生料磨同样石灰石量的情况

下,进破碎机破碎的石灰石的量就大幅度减少了。

预先分选出来的物料除了是物料粒度小以外,更重

要的是水分含量重的泥绝大多数不再经过破碎机。

此改造可解决破碎机因物料水分重而堵塞的问题。

由于入破碎机物料水分的降低,即使不计算预先分

选出来的物料产量,破碎机的台产也会上升。

3.3改造方案的选择

改造决定采用辐式筛分机对进入破碎机之前

的石灰石进行筛分处理,处sm剩余石灰石进入破

碎机。按照此要求,可有两种方案可供选择。

方案1:辊式筛分机布置在矿山,先对开采出

来的石灰石进行筛分。筛上物料运到石灰石破碎系

统破碎后入石灰石库储存;筛下物料无需破碎宜接

进入石灰石库储存。

优点:场地不受限,时间充裕,不改变现有

破碎系统,可以在回转窑正常生产期间进行改造。

缺点:矿山现场进行石灰石筛分需要新安装

环保治理设备。石灰石从开采到进厂比原来多增

加一次铲装,转运费用会增加。筛上物料与筛下物

料原来是混合在一起同步进入石灰石库,现在分别

铲装,由于运输的不均衡性,存在部分时间段筛上

物料集中入库、部分时间段筛下物集中入库的可能

性,会导致石灰石均匀性系数向差的方向发展。

方案2:现有的破碎机不动,板喂机长度从原

来的9 800 短到6 500 mm;辐式筛分机布置在

现有板喂机和破碎机之间,并将原来的石灰石入库

皮带输送机尾部往板喂机尾部方向延5 500 mm。矿山石灰石开采轴厂流程不变。板喂Kt石灰石在

臥破碎贬前先进行筛分。筛上物料进破碎机破

碎后由皮带送入石灰石库储存;筛下物料无需破碎

直接由皮带送入石灰石库储存。

优点:改造投入的设备少,不需要新增环保

治理设备,石灰石的转运费用同原来一样。虽然对

进破碎机之前的石灰石进行了筛分,但筛上物料和

筛下物料入库时间相差不大,石灰石成分的均匀性

同原来相比也未发生改变。

缺点:改造场地受限,只能在回转窑检修间

隙期进行,改造工期要求紧。

综合比较后,公司决定采用方案2进行改造。

3.4改造内容

改造的主要内容:将原有板喂机缩短,原有

的板喂机传动基础全拆除,重新浇注缩短后的板喂

机传动基础;作辐式筛分机传动®HI;入库皮

带输送机往板喂机尾部方向延长并重新制作基础。

因改造后进入破碎机物料的水分比原来大幅度减

小,第一次以防堵增产为目的改造项失去了作用, 公司将筛条间隙60 mm和90 mm的筛板全更部换为

筛条间隙50 mm的筛板。技改后破碎系统工艺流程

见图3。

3.5运行效果

第二次改造,彻底解决了石灰石破碎机的堵

塞问题,解决了石灰石产量对生料粉磨系统的制

约问题,破碎系统产量增加70%以上,电耗降低

0.4 kWto技诙,生料磨产量得到大幅度提高, 主电机运行电流小时平均值下降5 A以上;生料磨

振动明显减小,主电机电流的小时最大值与最小值

的差由原来的70 A以上减小到25 A以内。仅就

生料磨提产电流下降一项,吨生料粉磨电耗下

降1.5 kWh以上。两次技改后生料磨主电机电流小

时波动曲线分别见图4、图5,石灰石破碎机与生料

立磨运行参数的变化列入表2。

4结束语 

增设辐式筛分机的改造总投资60余万元,投 

资回收期半年左右,解决了长期困扰公司石灰石粒度与产量不能两全的问题。水泥生产企业要实现 

从原材料开采到粉磨整个过程低的综合电耗,除了 

选用高效能的设备以外,还需要在生产过程及改造 

过程中尽可能地对物料实现“多破少磨”,尽可能 

地缩小入磨物料粒径,这是提高粉磨系统产量、质,降低电耗最有效的技术途径

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