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技术 | 脱硫石膏和柠檬酸渣加料装置的改造应用经验

来源:新疆天业集团 天能水泥有限公司 发布日期:2019/2/20 编辑:王嘉璐
核心提示:某公司年产200万吨水泥生产线采用氯碱化工项目产业所产的各种废渣作为水泥生产原料,于2011年4月投产。投产以来,采用脱硫石膏和柠檬酸渣作为水泥缓凝剂,但供料、下料和计量配套装置不能满足生产需求,对水泥产品质量影响较大,因此对其实施了技术改造。

1 改造前状况及分析

脱硫石膏和柠檬酸渣是通过铲车加入上料斗然后经提升机入库(见图1)。由于其含水量在30%左右,黏性大,不易下料,在运行中经常出现以下问题:

1)上料口堵塞,物料黏粘提升机料斗。

2)柠檬酸渣pH约在3左右,对提升机及溜槽腐蚀性很强。

3)脱硫石膏和柠檬酸渣进入库内后结库等下料不畅,下料不稳,不能准确计量配料。

为控制水分,曾将石灰渣、脱硫石膏和柠檬酸渣按1∶6∶2比例混合,用铲车在堆场拌料。但工作环境恶劣,并且物料成分不均匀,不能满足生产需求。

2 改造方案

取消原加料装置,将原在管磨机前加入脱硫石膏和柠檬酸渣改在辊压机前加入。在辊压机前端熟料皮带输送机上方增设皮带秤和铲车加料斗(见图2),使脱硫石膏和柠檬酸渣落在熟料上。这样,也可以利用熟料的余热蒸发脱硫石膏和柠檬酸渣中的水分。

加料斗是上下分体式,中间采用弹簧连接,结合部位采用胶皮和帆布密封,下部料斗侧面安装振打装置,0.75kW振动器振幅可调,在不下料时进行振打。振打电动机与皮带秤料层厚度感应连锁启停。

3 实施效果及效益

改造后喂料稳定连续,提升了水泥品质,年消耗脱硫石膏3.9万吨,柠檬酸渣2.1万吨,两种原料可100%替代石膏用于水泥生产线。

作者单位:新疆天业集团  天能水泥有限公司

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