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煤粉燃烧系统的改进

来源:http://www.cement365.com     发布日期:2015-07-29    编辑:钟婷
核心提示:金牛化工公司水泥分公司现在使用的喷煤管是2004年8月9日更换后投入使用的,至今从未进行过任何更换及修理。经过几年的使用,煤风道和外风道都已磨损非常严重。一起探讨煤粉燃烧系统的改进。

 1 工艺现状

  金牛化工公司水泥分公司现在使用的喷煤管是2004年8月9日更换后投入使用的,至今从未进行过任何更换及修理。经过几年的使用,煤风道和外风道都已磨损非常严重。生产过程中火焰分散无力、窑内发浑、火焰舔扫窑皮,调整内外风比例火焰形状已无明显变化,不仅煤耗高而且会缩短窑砖的使用寿命。另与喷煤管配套的两台风机和管路配置都偏大,增加了窑内冷风的掺入量,经常发生烧砖、红窑事故,严重地影响了生产。燃烧器头部磨损快,约3月更换一次,熟料升重偏低,黄心料较多。

  2 原因分析及改造方案

  煤风道和外风道都已磨损,燃烧器火焰不集中,火焰形状不合理,燃烧速度慢,温度低;一次风用量太大,风量匹配不合理,增加了窑内冷风的掺入量,煤耗高,电耗高。据此原因,改造的方向应是:

  对煤粉喷出速度和角度进行调整,在燃烧器中心区域形成负压区,使得其前端的气流交换和混合性能得到大幅改善,从而能促进热的一次风与煤粉充分混合,使煤粉快速升温到着火点温度,并迅速燃烧和形成稳定的燃烧火焰。通过大幅度减少入窑冷风量,改善窑内烧成环境的波动并减少煤的使用量,稳定窑况,保证熟料烧成系统长周期稳定运行,提高熟料产量和质量,降低煤耗和电耗。具体方案如下;

  将现有喷煤管更换为某公司制造的新型四通道喷煤管。喷煤管在煤管头部的设计上体现出“短焰急烧、薄料快烧”技术特性。外风使用直流柱风,出风口内装带倾角方柱销,与喷煤管尾部丝杠相连接,通过拉伸丝杠调节外风出风口面积,也可达到调节出口风量、风压的目的;煤风采用环形风,有单独的风道,用煤磨罗茨风机单独供风;内直风也采用环流风,开大阀门拉长火焰,关小阀门使火焰缩短变粗;内风采用旋流风,出风口装有带切线方向倾角的柱销,通过前后移动它的位置达到改变旋流角度的目的,与已往停窑更换旋流器相比,更加方便、高效、快捷。

  更换两台罗茨风机及连接管道。输煤风机电机功率由22kW改为11kW,风量由31.6m?/h降为13m?/h,输送管径由φ219mm降为φ108mm。一次净风风机电机功率不变,增加变频调速装置,风量由40.8m?/h降为18m?/h。通过调整“四个风道”相对应的阀门和喷煤管尾部的丝杠来调整出不同的火焰形状。

  3 改造效果和效益

  改造后火焰形状呈毛笔状,形状不散,有刚度,不受二次风的影响; 热力集中,便于提高烧成带的温度,有利于熟料的煅烧,不冲击窑皮,不损伤窑耐火材料,较大程度地延长了耐火材料的使用寿命;一次风量减少,降低系统热耗;能有效改善煤粉燃烧特性,有利于煤粉的完全燃烧,降低热耗,对煤质适应性强,能适应劣质煤;火焰伸缩自如,调整灵活,便于工艺人员依据工艺需要调整出合适火焰;符合“短焰急烧、薄料快烧”的特点,刚刚分解的fCaO,在微晶微裂纹尚未修复的情况下就进入了烧成带,有利于化学反应的进行和C3S的形成,基本杜绝了还原料、飞砂料的出现。

  经过近两年的使用,窑内燃烧环境得到了明显改善,熟料质量、产量得到大幅提高,能耗也降至建厂以来最低水平。熟料强度由改造前的26MPa上升到32MPa,产量由380 t提高到420t,吨熟料耗实物煤降低2kg,电耗降低3kWh,每年可为企业带来直接经济效益110万元以上,成为企业新的利润增长点。由于使用寿命延长,耐火材料和维修费用也大为降低。


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