1 篦冷机故障情况
我公司5 000t/d 生产线于 2009 年 5 月 20 日点火,配套天津仕名第三代往复推动篦冷机。 投产半个月后,篦冷机二段篦床出现了部分盲板与活动篦板之间漏红料,主要集中在二段 4、5 风室。 严重时靠近盲板的活动篦板角部受热烧坏(如图 1 所示),致使漏料增多,这就造成风室内空气短路循环,篦下压力迅速下降,从而降低了对熟料的冷却效果。 室下漏料量加大,也影响设备的正常运转。
图1 篦冷机漏料处
2 漏料原因分析
1)熟料离析造成篦床边部过热烧损
正常生产时观察熟料在篦床上的分布及停机时进入篦冷机内部检查,均发现熟料颗粒在篦床上产生了严重的离析(如图 2 所示),大颗粒主要集中在篦床的右边,小颗粒主要集中在篦床的左边(在篦床上人面对窑口)。小颗粒集中的一边冷却效果不好,造成篦床边部篦板温度高,加快盲板与活动篦板的损坏及栅条受热变形,这是篦床漏料的主要原因。
2)活动篦板和盲板间的距离大导致漏料
在安装过程中,固定篦板与固定篦板、活动篦板与活动篦板、活动篦板与盲板、活动篦板与固定篦板之间的距离取值不合理。也是造成篦床漏料的原因之一。关注的重点是活动篦板与盲板间的离取值范围是否合理。活动篦板与盲板原始安装尺寸如图3 所示,我们认为活动篦板与盲板间的距离 5mm 较大,也是漏料的原因之一。
3 采取的措施
通过降低篦床边部熟料的流速, 减少该处的流量,改变其流向,使熟料尽可能地向篦床的中部流动,来解决篦床边部篦板温度高的问题。
1)把一段活动篦床的第 5 排、第 12 排及二段活动篦床的第
1 排、第 2 排、第 4 排、第 7 排活动梁两端的活动篦板(保证完好)取出来,把篦板上的锁螺栓的吊耳用气刨割掉(如图4 所示)。将去除吊耳的活动篦板用连接板直接焊接在固定篦板上,使其固定,以此来达到阻碍篦床边部物料的流速,最大程度上限制物料在篦床边部的通过量,从而强制边部物料逐步地向篦床的中部流动,达到防止篦床边部漏料的目的。在安装改造后的活动篦板时要注意其与活动梁篦板支座的距离>5mm)。
图4 一段和二段活动篦板割除吊耳前后结构
2) 对活动篦板与盲板间的距离也做出了相应的调整,将以前的5mm 缩减为 3mm,确保料层呈现两边薄中间厚的分布。改造后篦板之间及篦板和盲板的连接见图5。
4 效果
自2010 年 1 月下旬改后,多次现场观察,料层在篦床上的分布,均呈现两边薄中间厚的分布态,达到了消除熟料在篦床上离析的目的。篦冷机运行平稳,各风室篦下压力易控制,室下漏料得到了基本解决。