1 水泥磨生产线概况介绍
新疆天业集团公司下属天能水泥公司有二条4HFCG160-140辊压机+Φ4.2m×13m闭路磨的水泥粉磨生产线,设计产量为160t/h。其中2010年10月#1线现投产,2011年4月#2线投产,主要生产PC 32.5和PO 42.5两种水泥;单条水泥粉磨生产线的工艺流程见图1。
2 存在问题和原因分析
这二条生产线投产后,磨机运行一直较正常。但自2013年3月开始,两条线磨机产量较低、磨头吐料严重。当磨机装载量满负荷运行后,生产PC 32.5 水泥控制 80 μm 筛余≤2.5%,混合材掺量22%±2%时,磨机台时产量仅为150t/h,远低于2012年(2012 年,生产 PC 32.5 年平均台时产量高达170t/h)。而且还出现了一系列不正常磨况,具体有:磨头反料、磨尾出料少;磨尾收尘风机风阀开度100%,磨头没有负压;出磨提升机电流120A左右(额定电流280A);成品细度(80μm筛余)平均在1.3%~1.4%之间。
停磨检查发现:一仓内存料量较少,二仓存料量较多,且二仓磨内温度较高,出磨篦板与出磨筛板之间约40mm间距内堵满物料,磨内出料基本靠中心通风筛板。经清理后,开机运行不到24h磨头又开始吐料。磨头吐出的物料细度(80μm筛余)为7.0%~8.0%之间,明显表现为出料篦板、筛板出料不畅,易堵。
该磨的磨内通风圆筛板筛缝宽度为10mm,出磨篦板篦缝宽度为 6 mm,出磨筛板筛缝宽度为2.5mm。结合磨机运行情况及磨内实际情况分析,主要原因是出磨筛板筛缝宽度2.5mm过小所致。因当水泥细度指标控制≤2.5%时,磨温高于100℃以后,二仓物料易产生过粉磨现象,衬板、篦板及筛板易附着物料,出现静电吸附现象,造成篦缝及筛板筛孔堵塞,出现磨头冒灰吐料。
3 改进措施及效果
根据上述原因判析,我们采取了以下二方面的对应措施:一是将原筛缝2.5mm的出磨筛板,更换为筛缝6mm的出磨筛板;二是考虑出磨物料细度偏细,因此二仓添Φ14mm×16mm的钢锻,以改善二仓物料细度。上述二项改进措施的实施,系统运行正常,生
产PC32.5水泥时磨机台时产量由150t/h上升到210t/h;选粉机回料细度(80μm筛余)由11.4%调整为50.2%,出磨水泥细度(80μm筛余)由7.2%调整至18.6%,入库水泥细度(80μm筛余)由1.9%调整为2.1%;磨尾收尘风机风阀开度40%左右时,磨头负压在-20Pa左右。正常运行一段时间后进磨检查,发现二仓存料量明显减少,出磨篦板、筛板无堵料现象;另磨内通风得到改善,有效减少了过粉现象。