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一次篦冷机结大块事故的分析

来源:http://www.cement365.com     发布日期:2015-08-10    编辑:钟婷
核心提示:福建春驰集团有限公司1350t/d熟料生产线篦冷机是第三代充气梁带小拉链水平推动式篦冷机,篦冷机四室结大块,篦床电流过载,引起篦冷机主电机跳停,无法开启,导致停窑4小时之久。现将这次篦床结大块工艺事故现象、处理措施、事故原因、预防措施分析如下:

  福建春驰集团有限公司1350t/d熟料生产线篦冷机是第三代充气梁带小拉链水平推动式篦冷机,去年8月9日中班20:25分,篦冷机四室结大块,篦床电流过载,引起篦冷机主电机跳停,无法开启,导致停窑4小时之久。现将这次篦床结大块工艺事故现象、处理措施、事故原因、预防措施分析如下:

  1、事故现象

  8月9日中班20:05左右,篦床主电机电流90-102A,(我公司篦冷机额定电流在102A以内)窑操迅速将篦床转速由350rpm提高到450rpm,但效果不理想,此时篦床头部、尾部压力分别为6500pa和2800pa,且篦冷机主电机红色报警显示越来越密,中控立即通知篦冷机岗位检查,但篦床外部又没查出原因,20:25分,篦冷机电流瞬间达到150A过载跳停,窑操重新启动,此时已无法启动,逼迫窑止料检查篦冷机,通过打开篦冷机尾部破碎机大门,发现篦床上堆满了长约40cm×60cm的大块料,部分大块料卡在破碎机下料的位置欲下不能,破碎机一直在空转。

 2、处理措施

  事故发生后,当班值班长迅速向旋窑分厂长、生产副厂长、烧控主任汇报,分厂领导、预热器岗位、窑中岗位、篦冷机岗位,一支由七人组成的打块料队伍迅速组成。首先是由篦冷机岗位工负责准备大锤、钢钎、长钢筋钩、照明太阳灯等工具;然后开始打大块料,打料队伍自发组成两人一组,歇人不歇工具,轮流作战,一人抡大锤,一人扶钢钎,第一步将搁置在破碎机下料口的大块料打碎,然后一会儿用长钢筋钩勾大块料,拖至破碎机下料口;一会儿用钢钎打散块料,破碎机连续运转,熟料输送系统负责将打散的块料送入熟料库。经过众人合力四个多小时的苦战,终于将篦床块料处理干净,篦冷机重新开启投料。

  3、结床原因

  事后我公司通过召开篦冷机结床事故分析会,大家一致认为这次意外结床事故的原因:一是篦床料层控制太厚引起结大块;二是破碎下料口有大块料或杂物堵住,导致四室料落不到破碎机下料口,引起四室料层超厚;三是生料饱和比和硅酸率控制偏低,料子不耐火,烧成温度控制过高,熟料烧流后,像铁水一般涌入篦床后,经篦冷机冷却风急冷形成结大块;四是窑头煤粉喷量过多,一、二次风量过小,导致没完全燃烧的煤粉落入篦冷机继续燃烧,熟料在篦床被二次燃烧烧流,引起结大块。

  为防止再次发生篦冷机结床事故的发生,今后窑操操作应注意以下几点:一是中控窑操要严谨操作,加强学习,熟悉入窑生料成份,根据物料情况灵活控制,以小调整来避免大波动,当篦冷机电流偏高时或没低位电流,此时应加快篦床转速,降低篦床料层厚度,减轻篦冷机负荷;二是当物料易烧性偏好时,应及时推快篦速,降低烧成温度,同时减头煤操作,防止出窑熟料烧流;三是当篦冷机电流持续偏高大于100A以上时,应及时通知岗位工巡检篦冷机破碎机下料口是否堵住,观察链斗机熟料情况;四是化验室要配置成份合适的生料煅烧,防止产生低硅低钙的生料,从而有效避免再次发生篦冷机结床事故。

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