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如何延长窑系统耐火材料使用寿命

来源:http://www.cement365.com     发布日期:2015-08-26    编辑:钟婷
核心提示:如何延长窑系统耐火材料的使用周期,不仅关系到耐火材料的直接消耗量,对生产线的运转率、生产成本进而对企业的经济效益都产生重大影响。

  回转窑系统耐火材料的使用周期直接影响到回转窑的运转率,频繁的停窑检修耐火衬里,不仅增加了检修的强度,也影响了回转窑的正常运转,更是给水泥生产企业带来巨大的经济损失。德州中联大坝水泥有限公司生产线(Φ4.0 m×60 m回转窑、双系列五级旋风预热器、TDF型分解炉)自运行以来,在窑系统耐火材料的使用上经过不断改进、总结,使用情况一年比一年好。

  1 前窑口浇注料

  前窑口浇注料原设计为刚玉质浇注料,使用寿命仅6个多月。该部位浇注料使用与窑砖不同步,容易加速窑口护铁磨蚀和烧毁,进而影响整个窑系统的运转。我公司的做法是:

  (1)采用新型窑口专用浇注料,其突出的特点是强度高、耐磨性能好、抗热震性能强,烧后线变化率低,在较高的温度下不易产生裂纹。

  (2)根据浇注料的厚度不同,窑口扒钉由原来的2种型号改为4种型号,靠近挡砖圈的筒体扒钉为Ⅰ型,其单边长度为160 mm,直径为Φ10 mm;在窑口护铁平面焊接的扒钉为Ⅱ型,其单边长度为210 mm,直径为Φ10 mm;在窑口护铁斜面焊接的扒钉为Ⅲ型,其单边长度为50 mm,直径为Φ6 mm;在窑口护铁端面焊接的扒钉为Ⅳ型,其单边长度为100 mm,直径为Φ8 mm。扒钉布置见图1,扒钉结构见图2。

如何延长窑系统耐火材料使用寿命

  (3)施工前,扒钉表面、第一环耐火砖侧面均匀涂抹一层沥青漆作膨胀层。

  (4)浇注料施工严格按照施工说明进行,注意控制用水量和预留好膨胀缝。

  (5)窑口浇注料施工完毕,凝固后尽早拆除模板,以保证水分的排除。

  (6)控制工艺操作,确保窑口浇注料挂有窑皮,避免高温熟料直接接触和磨蚀浇注料。

  通过采取以上措施,窑口浇筑料使用周期明显延长,1号窑保持与窑砖同步,2号窑使用周期达到了2年。

  2 窑内耐火砖

  2.1 耐火砖配置

  在生产过程中,烧成带后段窑砖使用周期短的仅6个月,长的8个月。大修时检查窑衬发现:窑内18 m~22 m处没有窑皮,镁铬砖没有窑皮保护,导致使用寿命不长。为此针对烧成带、过渡带耐火内衬配置不断调整,近几年的配置方案情况见表1。

如何延长窑系统耐火材料使用寿命

  从表1可以看出,窑内耐火砖配置以烧成带、过渡带为主进行调整,其它各带视情况变化而定。随着烧成系统产量的不断增加,烧成带主窑皮的长度不断缩短,镁铬砖的配置长度也不断缩短。在过渡带采用复合转,主要是从降低筒体表面散热角度考虑。由于尖晶石砖具有很好的耐磨性能和热震稳定性,比较适宜窑况的剧烈变化,缺点是导热系数高;而复合砖也具有好的耐磨性能,同时导热系数低,可减少筒体表面散热。

  2.2 耐火砖的砌筑

  正确有效地砌筑耐火砖不仅有助于延长使用寿命,还可消除导致过早损坏的某些应力;错误的砌筑方法会大大缩短耐火砖的使用寿命。我公司的做法是:

  (1)加强对施工人员的监管,严格按照耐火砖砌筑规程进行施工,出现爬台现象坚决返工。

  (2)膨胀系数大的镁砖采用干法砌筑,膨胀系数小的复合砖采用湿法砌筑,同时严格耐火泥的使用管理。

  (3)加强锁口砖和调整铁板的控制使用,严禁出现锁口砖相邻和砖两侧同时使用调整铁板。

  (4)合理安排升温时间,严格控制升温速度,在砖面温度300~1 000 ℃区域内,升温速度小于60 ℃/h。

  通过采用新的耐火砖配置和加强砌筑管理,窑内耐火砖使用周期达到12个月以上。

  3 窑头燃烧器

  窑头燃烧器浇注料原设计为刚玉质浇注料,使用寿命仅6个多月。该部位浇注料使用不好,容易造成外管磨蚀和烧毁变形,影响火焰的形状,烧蚀窑内窑皮,损坏耐火砖。采取的措施是:

  (1)采用新型喷煤管专用浇注料,保证了浇注料的耐磨性能、抗热震性能。

  (2)施工时,因扒钉小且密,用水量可以适当加大,以保证浇注料的密实度,但要加强模具的密封,注意不要跑浆。

  (3)喷煤管一般都有备用外管,备用外管要及时补打浇注料以延长养护期。使用时尽量使用备用外管,避免出现喷煤管一打上浇注料就投入使用现象。

  4 其它部位

  4.1 塔架内三次风管

  塔架内三次风管耐火材料最容易磨蚀、损坏的部位是三次风控制阀和风管弯段。三次风控制阀原设计采用的是耐热钢外加80 mm厚高强耐碱浇注料制成,使用效果不好,仅有3个月。停机检查发现,阀板轴严重弯曲,无法转动;阀板浇注料大部分剥落,外漏部分全部氧化,烧毁。采取的措施是:采用一种新型的陶瓷闸阀替代原有耐热钢闸,使用寿命大大提高,达到1.5年,是原来耐热钢闸阀的5倍。

  风管弯段原设计采用的高强耐碱浇注料,使用4个月后,风管弯段多处出现烧红、冒灰现象。停机检查发现,风管弯段处浇注料普遍冲刷变薄,部分浇注料脱落,钢板碳化、磨漏。采取的措施是:风管弯段处改用剩余窑砖进行砌筑,主要是尖晶石砖、复合砖、硅莫砖等,砖缝采用胶泥抹平。改造后使用效果很好,2号窑风管弯段自2005年使用至今年检修更换,共使用了4年多。

  4.2 窑门罩、篦冷机

  该部位设计采用硅钙板+高铝碱浇注料,使用效果相对还好。为降低检修成本,检查中发现浇注料还可继续使用的部位就没有更换,在使用中时常存在与窑砖周期不匹配,出现磨穿、冒灰现象。采取的措施是:制定合理的检修计划,分部位分时间进行检修,既提高了检修速度,又保证了正常生产。

 5 结束语

  如何延长窑系统耐火材料的使用周期,不仅关系到耐火材料的直接消耗量,对生产线的运转率、生产成本进而对企业的经济效益都产生重大影响。因此,我们必须重视窑系统耐火材料的管理和使用,把握“设备是基础、稳定是前提、管理是保证”的方针,坚持不断总结,不断改进,窑的运转周期就能收到良好的效果。


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