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技术 | 篦冷机的优化改进使用效果

来源:《沈阳建筑大学理学院、北京酷勒斯技术发展有限公司、宜兴天山水泥有限责任公司》 发布日期:2019/9/3 编辑:徐展迪
核心提示:篦冷机的优化改进使用效果

1984年,德国某公司提出“阻力篦板”概念,从而诞生了第三代篦冷机。当时我国曾试图购买第三代篦冷机制造技术,但国外公司都不肯出让。上世纪90年代初,南京水泥工业设计研究院率先开发出NC32216篦冷机,用于配套2500t/d水泥熟料生产线,满足了国内当时大规模建设新型干法水泥生产线的需要,目前这个型号的篦冷机仍有百余台在正常运行。


随着我国新型干法水泥技术的提高,设计产量为2500t/d的熟料线,实际熟料产量超过3000t/d的已很普遍。超产后的NC32216篦冷机单位有效面积负荷接近50t/(d·m2),冷却能力不足导致熟料出冷却机温度高,不仅对下游设备造成伤害,还影响窑系统乃至整个工厂的安全、经济、可靠运行。


1 现有篦冷机及因超产而存在的问题


我厂2500t/d的熟料线采用NC32216篦冷机,设计参数如表1,其篦床的设计结构见图1。人口第一排是活动篦板,虽然不“堆雪人”,但是随着熟料产量远超最大设计值,导致篦冷机超负荷运行,冷却效果差,存在主要问题如下:



1、第一排活动篦板寿命3-6个月,导致窑系统可靠性极差。


2、一段篦床向下倾斜30布置,熟料流动过快,熟料在篦床上停留时间过短。


3、二段篦板呈水平运动轨迹,冲击次数达到最大值,无法实现厚料层操作。料层孔隙率低,冷风与热熟料换热差。


2 篦冷机的优化改进


为使现有篦冷机之冷却能力能够满足目前熟料产量3000t/d的需求,针对篦冷机多年运行中的问题进行归类汇总,通过根本原因分析,采取了5项优化措施,改进后的篦床结构见图2。



2.1入口固定篦床再设计


将人口活动一固定篦板交错布置的1~4排篦板全部固定化,组成向下倾斜15°的入口固定阶梯篦床,每块篦板4个台阶,见图3(a),其特点为:

1、固定的通风区域,为冷风与热熟料换热提供条件。


2、合适的熟料分布,粗细颗粒在此得到混合,减少“红河”现象。


3、自我保护人口固定阶梯篦床篦板,提高窑系统的可靠性。


常规设计篦冷机入口固定阶梯篦床长度<2000mm,如果标况下风载密度不变,阶梯篦床上总通风量较低,达不到熟料急冷条件;再设计时扩展入口固定阶梯篦床长度到2500mm,阶梯篦床上总通风量超过0.3m3/kg,确保了熟料急冷所需风量。


2.2将人口固定阶梯篦床落到活动篦板排上常规设


计篦冷机入口固定阶梯篦床,都是落在固定篦板排(4f)上,见图3(b)。熟料靠重力与风的滑动效应从阶梯篦床流下来,要越过静止篦板(4f)长度,且要转角10o才能被活动篦板(5m)推走,熟料流动路径长,转角大,不顺畅,许多工厂发生“堆雪人”现象。


将人口固定阶梯篦床直接落到了活动篦板排(5m)上,见图3(a)。从阶梯篦床流下来的熟料,在重力与高风载密度带来的超强风的滑动效应联合作用下,零距离,零转角,直接被活动篦板(5m)推走;因此生产中从未发生过“堆雪人”现象。


2.3向下倾斜3°的1段篦床改为纯水平


将篦冷机的1段篦床是向下倾斜3°布置的,见图4。这种布置方式,熟料输送能力过强,运行中打开一段检查门,看到熟料“串料”现象特别严重;篦床上的熟料流动速度明显快于篦板的推动速度;熟料像流水一样连续流动,即使篦板后退时,熟料也照样向前流动。


为抑制熟料在1段篦床上的“串料”现象,将1段篦床布置成纯水平,篦床出口产生502mm落差。向下倾斜3°布置时,1段仅推动5-6次/min,熟料串料严重;水平布置后,推动速度为8次/min,熟料流速很慢,熟料在1段篦床上流动速度明显降低,提高了熟料在1段篦床上停留时间,为高效换热与冷却提供了基础。



2.4在1、2段台阶处设计第二固定阶梯篦床


一段篦床由向下倾斜3°布置,再设计成纯水平布置后,1段篦床前端抬高502mm;在此位置,拆除1段1根横梁,2段3根梁;再设计一个“第二固定阶梯篦床”,见图5。分别在两段移动篦床的头部起始位置,各布置一个固定阶梯篦床,检索国际水泥冷却机专利后得知,这种结构属国际首次。第二固定阶梯篦床优点:

1、在1.2段之间,这个位置已经处在0压面以前,不影响2.3次风量与温度。


2、在第二固定阶梯篦床上,适当地增加风载密度,可以强行透析出熟料中含有的热量,既有利于废热发电,也有利于熟料的后续冷却。


3、将第二固定阶梯篦床横向分为4个供风单元,两台风机供风,外置阀门调节各单元供风量,可改变熟料在后续篦床上的分布状态,再设一道避免“红河”的防线。第二固定阶梯篦床投入运行后,在现场通过观察窗看到:熟料落人2段后,彻底没有“红河”。没有“红河”的熟料,经过后续冷却区域的再冷却,熟料温度达标有了保证。


2.5二段篦板运动轨迹设计成向上倾斜10°


原篦冷机的2段篦板运动轨迹是纯水平的,见图6(a)。篦板前进时,将熟料推走;篦板后退时,又带回来一部分熟料。等速进退的活动篦板,其输送效率低于60%;改成向上倾斜10°见图6(b)。原本推动24次/min才能将熟料送走,因推动次数达到了最大值,无法通过降低篦速,实现厚料层操作;将篦板的运行轨迹再设计成向上倾斜10o仅推动16次/min就能将熟料送走,输送次数富余1/3,可以通过降低篦速,实现厚料层操作。

另外,设计成向上倾斜10°篦板运动轨迹,活动篦板“慢进快退”,料层中的孔隙率得到提高,料层“阻力降”下降,不仅提高了换热与后冷却效果,而且风室静压下降,有利于节能运行。还有,活动篦板慢进快退,篦板的磨损也相应减少。


3 改进后的篦冷机使用效果


篦冷机在篦下冷却风机不变,篦床有效面积不变的条件下,通过优化改造,于2018年2月10日投入生产运行,其各项指标对比见表2。

改造后的篦冷机:

1、每年可为企业节约实物煤5000余t,节省煤炭采购费用近300万元;


2、出冷却机熟料温度大幅度降低,减少下游设备损坏(烧皮带,篦板与锤头过度磨损,水泥磨主轴承温度高报警等),每年可节省维修费用50余万元;


3、熟料小磨粉磨时间减少,易磨性提高,可降低水泥粉磨工序电耗;


4、水泥与外加剂适应性变好,提高了用户满意度


4 结语


优化改造后的NC32216篦冷机,满足了众多的水泥厂熟料超产20%的需求,为存量逾千台的第三代篦冷机新一轮技术改造,释放新动能,开创了一条实用且有效的新途径。


来源:《沈阳建筑大学理学院、北京酷勒斯技术发展有限公司、宜兴天山水泥有限责任公司》


作者:樊旭峰、冀猛、罗栋


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