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技术 | 篦冷机降低出料温度的改造

来源:《沈阳理工大学应用技术学院,沈阳水泥机械机电配件公司》 发布日期:2020/7/14 编辑:张翀
核心提示:技术 | 篦冷机降低出料温度的改造

篦冷机篦床部分的结构

该篦冷机为二段篦床,共分六个风室,每段篦床有三个风室。第一风室篦床共布置九排横梁,其中头部是五排阶梯固定式充气横梁,其后是两排固定式充气横梁和两排活动式充气横梁交替布置。第二风室篦床布置八排横梁,其中有四排是固定式充气横梁,有四排是普通梁(风室供热)。第三至第六风室篦床均为普通横梁。第一至第四风室篦床篦板为高阻力低漏料篦板,而第五至第六风室篦床篦板采用圆孔篦板。共配置十二台风机。

存在问题及分析

2.1 篦冷机出现的问题

(1)系统提产后,出料温度高,均在150~200℃左右;篦冷机尾部壳体和破碎机壳体温度增高,破碎机转子轴支承滚动轴承经常损坏,篦板磨损加剧,篦下漏料漏风严重,故障增加。


(2)第一风室篦床第七排和第九排横梁为活动式充气横梁,其风管连接处为套筒式密封连接,见图1。梁是活动的,外风管是固定的,两者采用套筒式接触,长期使用后,由于温度和摩擦力等影响,导致风管变形、磨损加剧,结合部位密封元件失效,漏风严重,充气横梁供风效果不好,风管故障频繁,维修量大。

 

图1 活动充气横梁风管连接结构


(3)篦板与横梁的连接是采用侧面螺栓连接,图2篦板下部设立板,在立板上开孔,用两个螺栓与横梁连接成一体。这种连接方式,由于受热辐射影响,螺栓易伸长,自锁失效,螺栓松动后导致篦板窜位,不仅漏料严重,且加剧磨损。


图2 篦板与横梁侧面螺栓连接结构


(4)第五风室和第六风室的圆孔篦板漏料严重大量未冷却到正常温度的熟料进入篦下风室,使风室温度增高,影响下部弧形阀的正常工作。

2.2 原因分析

(1)窑产量提高后,篦冷机料层增厚,而风机的压力却没有提高,冷风穿透料层的能力不够,致使熟料冷却不良,出料温度较高,引发了一系列设备问题。


(2)各风室风量和风压均偏小。以第一风室为例,头部五排阶梯固定式充气横梁配两台风机,其风压为10200Pa,风载为97m³/(㎡·min),而先进的配置应是风压在12000~13000Pa,风载在120~130m³/(㎡·min)。其他风室也存在同样的问题。

改造方案

(1)将所有篦板全部更换为带方形底座的高阻力低漏料篦板。这种篦板底部是方形座,座上有四个对称布置的螺孔,篦板底座坐在篦板横梁的水平面上(见图3),用四个螺栓紧固,不仅连接牢固,且安装拆卸方便,易于篦板的更换。


图3 带底座篦板与横梁连接结构


(2)将第一风室篦床的第七排和第九排活动式充气横梁拆除,换上普通横梁,活动风管和固定风管拆除,采用风室供风,调整篦下风室供风风机参数,更换风机

(3)将第三风室篦床十一排固定的普通横梁改为固定式充气横梁,增加充气风机,强化其冷却作用。

(4)对所有充气横梁风机和风室供风风机进行调换,提高风压,调整风量。配风原则是高风压、低风量,改后风机为十台。将两台F1A风机叶轮进行更换(改变叶片角度和叶片宽度),提高风压,用于改造后F1B和F1风机(风压12078Pa,风量9240m³/h),由于改造的风机风量有所下降,功率变化不大,所以电动机没有更换。调整前后的风机参数见表1

表1 调整前后风机参数统计


(5)检查风室壳体连接处、风室隔板密封处密封状况,更换密封元件,封堵漏风点,防止窜风。由于更换新篦板后漏料量减少,风室里存料堆积速度慢,为保证“料封”的效果,延长了弧形阀的动作时间。

效果

改造过程约一个半月时间,改造后经过调试,篦冷机运转恢复正常,经过三个月的考核,篦冷机性能指标见表2。篦冷机完全适应窑产量的变化,出料温度降低;二次风温度和三次风温度有所提高;余风温度降低;篦板使用时间延长,篦板松动现象很少出现,漏料问题得到解决;壳体和破碎机温度恢复到正常水平,破碎机滚动轴承寿命延长。


表2 篦冷机改造前后性能指标统计

 

作者:吴敬,张树伟

来源:《沈阳理工大学应用技术学院,沈阳水泥机械机电配件公司
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