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技术 | 窑托轮发热原因及处理措施

来源:《河北曙光强兴水泥有限公司》 发布日期:2020/8/3 编辑:张翀
核心提示:窑托轮发热原因及处理措施

一、故障现象及原因


某公司Φ4.2m×60m回转窑是三档支撑,2010年6月5日23:20,中控室发现二档2号托轮瓦温度上升较快,马上通知现场岗位,同时也通知电工(因为原来出现过由于接线问题造成瓦热的假象)。经确认,瓦温确实升高,中控室温度曲线显示,在15min内瓦温上升了18℃,达到70℃。当时,窑投料量是200t/h。窑速3.8r/min。中控室马上将投料量逐渐减至100t/h,窑速1.5r/min,现场采取紧急降瓦温措施,但没有效果,只好停窑,此时瓦温已经达到了108℃。经检查。2号瓦已经拉瓦,而且比较严重,油池内混入了较硬的小颗粒杂质。分析认为,在21:45由于窑尾EP风机短封接触器线圈烧,造成窑尾EP风机、循环风机和高温风机跳停,而使窑被迫止料,降窑速太快,由3.8r/min直接降到了2r/min,而后又直接降至1r/min,停窑35min,在窑一停一开过程中,转速的变化幅度太大,而使润滑油中硬质小颗粒划伤轴瓦。


二、故障处理


按正常操作来讲,需更换新瓦或对旧瓦进行刮瓦研磨,这种操作一是所需时间长,二是安装瓦后调托轮没有把握。所以,该公司决定只磨托轮轴不换瓦。


由于托轮轴划伤比较严重,先用绞磨机将划伤的痕迹打磨平,然后用油石再磨,直到没有明显划痕,手摸不挡手为止,然后窑慢转用油冲洗磨下的铜屑和磨合轴瓦,直到窑慢转轴上略带铜屑为止。6月7日6:52正式投料生产,从停窑到投料仅用31.5h,大大缩短了检修时间。


由于首次采用这种处理方法,在投产后密切跟踪瓦温。为了降低窑速和窑内热负荷,投料量先稳定在95t/h,窑速1.5r/min。中控室和现场同时监测温度变化趋势,现场设专人维护和换油,目的是冲洗出铜屑和杂物,磨合瓦和轴。直到17:00,2号瓦温基本稳定在了81.14℃,而且有了下降的趋势。中控室开始试着小幅度地加料和提窑速,每次加料幅度为2.5t/h,提窑速幅度为0.5r/min,同时监控瓦温的变化。在18:52瓦温又开始上升,到19:01,瓦温上升到了80.37℃,又换油。换完油温度逐渐下降。到6月8日3:05瓦温基本稳定在了45~50℃,达到了正常生产的温度水平,但加料幅度没有提高。一直到23:18,加料至200t/h,窑速提高到3.8r/min,而且瓦温也稳定在50℃左右,在3:05~23:18也没有异常的反弹。


自6月7日投料以来,二档瓦温一直比较正常,窑产量也稳定在了3000t/d。


作者:梁有余

来源:《河北曙光强兴水泥有限公司》

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