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技术 | 板链提升机尾轮装置改造

来源:《水泥工程》 发布日期:2021/3/24 编辑:张翀
核心提示:板链提升机尾轮装置改造
一、存在的问题


水泥输送设备板链式提升机的尾轮装置呈悬浮状在提升机尾部,靠配重及自重压紧链条,运行时与链条同速度运转,起到改向及压紧输送链条的作用。目前现有的板链式提升机尾轮装置一般采用有齿形,即尾轮带有与输送链条同节距的齿形。由于尾轮带有齿形,因此,在使用后期或链条磨损后期,容易频繁发生跳齿、掉道故障,增加了维修时间和难度,降低了尾轮装置的使用寿命,增加了维修成本。


二、解决方法


首先将原齿式板链式提升机尾轮装置(或废旧尾轮装置)改造为无齿型样式。


将原齿式板链式提升机尾轮装置(或废旧尾轮装置)从提升机尾部拆除、取出,送往机加单位铣去原有齿尖,使尾轮变成无齿型样式。通过机床将提升机尾轮原齿尖铣去,可有效地避免原提升机尾轮装置因长期使用对齿轮的磨损,频繁发生尾轮掉道故障。


对无齿型尾轮装置继续改进。在无齿型尾轮两外侧焊接挡板圈,要求两挡板圈外径大小相等,且大于或等于原齿形尾轮外圆直径大小;在无齿型尾轮内侧也焊接挡板圈,同时将两内侧挡板圈通过卷好的钢质圆筒焊连,要求圆筒内径与内侧挡圈外径相等大小。将铣去齿轮的尾轮内、外侧焊接挡板圈后,由于受挡料圈阻挡,在提升机尾部输送链条不易左右两侧摆动,避免了提升机尾轮因入提升机物料量波动不稳,尾轮跳动导致尾轮掉道。另外,无齿型板链提升机尾轮装置内侧挡板圈通过钢质圆筒焊接后,加大了提升机尾轮装置本体自重,也大大的减轻入提升机物料量波动不稳对提升机运转影响。


三、改造实例


2014年1月,某公司对水泥磨制成#3出磨提升机尾轮装置进行该种改造。#3水泥磨的B800提升机,因链条已达使用年限并且已经发生多起链条断开现象,更换新链条后掉道多次,个别链条扭曲严重。通过更换链条,吊耳,料斗等措施后现象并未得到缓解,掉道现象仍经常出现。通过联系厂家,调试,更换多个尾轮后,对尾轮进行处理,将原有19齿处理为11齿,运行一段时间提升机尾轮再次掉道,检查发现链条,吊耳,料斗变形较多。经技术人员研究决定更改为无齿式尾轮装置,安装后,运行两个月左右,原提升机尾轮频繁掉道、坏料斗故障得到彻底控制。在2015年1月,利用节能减排期间,对水泥出磨提升机其它3台提升机尾轮装置都进行了改进。通过2014~2015年运行观察,效果明显。


图1 尾轮装置改造前后对比



作者:杨延通

来源:《水泥工程》

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