技术丨煤磨进风口的工艺改造
来源:《枣庄市沃丰水泥有限公司》
发布日期:2022/9/27
编辑:张翀
核心提示:煤磨进风口的工艺改造
某公司使用的煤磨为北京电力ZGM-113N型立磨,动静环使用周期为一年,在动静环磨损后期或煤质较硬易磨性较差时,吐渣量偏多,而且在渣中夹杂较多煤颗粒。煤磨进风口水平段稍长且装有膨胀节,在刮板腔排出磨外的过程中,在水平段产生煤渣积聚(见图1),当入磨温度偏高达到250℃以上时,会出现煤渣的自燃,并伴有明火发生。出现这种情况后,采取的措施一是适当降低入磨温度在230℃以下,降低辐射热源的温度,二是使用水管在着火位置淋水将其浇灭,同时降低着火处温度。以上措施并不能彻底杜绝着火现象的发生,只是一种被动的控制手段,严重时一个班中着火现象出现3~4次,在原煤热值偏高时更易发生。
图1 在进出口积聚的煤渣
分析该处煤渣积聚产生的原因是由于水平段偏长,刮板腔其它位置由于有刮板腔壳体的阻挡无法积存,而进风口处空间较大,又没有磨壳体的阻挡,煤渣受离心力的作用被甩至平管道和膨胀节位置。针对这种情况,决定将人磨水平管长度减少,连接磨机入口处的倾角减少,另一端高度在原位置上抬500mm,水平管道的面积降低70%,金属膨胀节放在管道中间,改造后的进风管道见图2。
图2 改造后的进风管道
改造后使用半年,积煤渣量不足原来的1/5,未出现因进风口煤渣积聚而自燃着火的情况,改造取得了较好的效果。
作者:张伟,蒋猛
来源:《枣庄市沃丰水泥有限公司》
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