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技术 | 提升机出料口接料和尾轮回料问题及改造

来源:《中材萍乡水泥有限公司》 发布日期:2023/2/1 编辑:张翀
核心提示:提升机出料口接料和尾轮回料问题及改造
一、改造背景


某公司4500t/h水泥熟料生产线,生料磨采用两套辊压机终粉磨系统配合生产,配置型号为NSE-1000*30.3、NSE-1000*27.5的提升机各两台,输送能力1100t/h,料斗速度62.7m/min。生料4台提升机因设计缺陷,提升机返料现象严重,提升机电流较高,尾轮密封装置设计较差,存在大量漏料现象。为解决设备运行隐患和跑冒滴漏问题,公司决定对提升机进行改造,降低提升机运行中电流,杜绝提升机超负荷运行,改善现场环境卫生,减少员工劳动强度,降低提升机的工序电耗。


二、改造措施


2.1 提升机出口接料装置改造


通过定检观察接料板并结合实际分析,初步认为原因是设计缺陷,提升机出料接料口径设计偏小。当系统台产由300t/h提至310t/h时,出现物料流速受阻流动不顺畅,造成提升机出口有富余物料聚集在接料装置处,当富余物料高于接料装置接口时,会有一部分物料带入提升机内再次进行循环,造成提升机运行电流高达290~300A,迫使辊压机降低喂料量来降低提升机运行电流,严重影响辊压机产量。为此,我们利用停机检修的时间将出料接料口径加大,由原先Ф900mm×700mm改为Ф1000mm×800mm,并且将接料皮延伸加宽减少与提升机出口接料装置的缝隙由原来80mm改为40mm(见图1),改造后系统台产310t/h时,提升机运行电流在260~270A之间,提升机返料现象未出现。


图1 提升机头轮结构图


2.2 提升机尾轮接料改造


利用提升机运行特点,观察尾轮处密封板缝隙溢料的现象,分析原因是提升机尾轮密封板在上下往返运行过程中,密封用的羊毛毡磨损后物料通过密封板的缝隙溢出,造成尾轮积料。为解决设备运行隐患和跑冒滴漏问题,在提升机尾轮密封板下端设计制作接料斗,接料斗的结构(见图2)比密封板缝隙长度偏大,使溢出的物料直接通过接料斗,再次返回提升机内,改造后再无漏料溢出现象。


图2 提升机尾轮结构图


提升机出口接料装置和尾轮接料装置改造后,公司生料系统4台提升机再未出现返料现象和尾轮漏料现象。不仅消除了生产中的安全隐患,还提高了辊压机的台产,降低了生料系统的工序电耗,带来了可观的经济效益。经过统计测算,公司生料系统4台提升机的工序电耗由原来0.14kWh/t,改造后为0.12kWh/t,且辊压机的年平均台产增加了10t/h,按照工业用电0.667元/kWh,全年运行300天,每天节省电量2592kWh,全年可节约0.667×(2592×300)=51.9万元。经过了一年的运行,整体效果很好,获得了公司的认可和好评。


三、结语


该技改适合所有类似问题的提升机,复制性强非常适用,且稳定了生料系统的正常运行,杜绝了提升机因返料原因造成设备磨损过快,使用寿命变短,影响提升机的安全运行。另一方面提高了生产效率,减轻了员工的劳动强度,达到了节能的效果,提高了总体的经济效益。


作者:刘志纯,文庚明,周林勇,杨胜,李怡西,吴超

来源:《中材萍乡水泥有限公司》

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