您当前的位置:备件网首页 > 技术干货 > 正文

技术 | 9MW水泥余热发电系统调试问题及措施

来源:《1中国中材国际工程股份有限公司(南京);2苏州中材建设有限公司;3内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司》 发布日期:2023/2/8 编辑:张翀
核心提示:9MW水泥余热发电系统调试问题及措施

前言


随着国家“碳达峰”、“碳中和”相关政策的大力推广,要求各企业加速低碳技术研发推广、促进企业结构转型,广西鱼峰余热发电项目严格遵循国家政策指导,运用新型二代水泥技术,通过节能减排实现低能耗、低排放、提效益的全面优化。本文结合该余热发电项目的工程实例,分析余热发电调试中出现的实际问题,给出调整解决措施,确保在调试期间中控人员能够安全平稳地操作运行,并对余热发电运行调试工作进行经验介绍。


一、余热发电项目概况


本项目利用二代水泥技术,窑头篦冷机采用中置破碎,窑头锅炉进口废气温度偏高,系统装机能力90MW。由于六级预热器出口烟气温度低,为了充分利用余热资源,选择将窑尾锅炉换热所产蒸汽送至窑头锅炉公共过热器过热。本项目采用窑头锅炉双压、窑尾锅炉单压的热力系统配置。余热发电原则性热力系统见图1


图1 余热发电原则性热力系统图


二、余热发电系统调试流程


2021年11月10日本项目开始进入分系统调试,期间分别完成了仪表对点、辅机试转、阀门传动检查、联锁保护试验、发电机保护、励磁、同期等系统的调试,于2021年11月18日引入烟气进行煮炉,20日经化验合格煮炉结束,21日开始对锅炉及管道进行蒸汽吹扫,23日经打靶合格蒸汽吹扫结束,26日完成汽轮机启动前静态试验后开始冲转,于26日05时45分定速冲转3000r/min,定速后完成了调门严密性试验、电气短路试验、空载试验、励磁特性试验、假同期、一次核相,于26日11时05分发电机首次并网成功,28日完成电气超速试验和机械超速试验,试验完成后再次并网,于29日11时21分汽轮机带负荷运行至满负荷90MW,满负荷期间汽轮机各参数均正常,振动值优良。28日并网后,余热锅炉及汽轮机组均运行平稳,一直保持连续发电(调试期余热发电运行参数见表1),至调试结束共计发电1696344kWh。


表1 余热发电运行工况



三、调试过程中的问题分析及措施


(1)余热发电调试初期,主蒸汽压力维持在0.7~0.8MPa左右,未达到设计运行值,后核实因篦冷机尾部旁路风门实际开度全开,但仅在水泥线DCS控制显示,余热发电DCS未标识该阀门并无法操作阀门开度。该风阀全开导致烟风负压不够且进入窑头锅炉烟温较高,后续余热发电DCS画面已增补该阀门标识并通过及时联系中控调节尾风旁路阀门开度。调试人员建议后期对篦冷机尾部烟风阀增加信号至余热发电DCS,便于控制。


(2)调试过程中由于流量计未安装,管道保温工作局部未完成,需等待安排停窑余热发电消缺工作,业主要求降负荷调试阶段运行维持在7~8MW,以保证设备在安全工况下运行。运行过程中,发现AQC入口烟温过高,主蒸汽温度到3800℃以上,超过汽机额定进汽温度,于是通知中控操作人员逐步开启篦冷机尾部风阀至50%,窑头锅炉风管冷风阀全部打开(经核查窑头锅炉风管冷风阀故障,最大实际开度仅能调节至55%,此问题需要停窑后进行检查消缺工作),发现主蒸汽温度仍较高,因此调试决定关闭SP去AQC的蒸汽管道电动阀,使两炉主蒸汽在管路中直接汇合以保证进汽轮机蒸汽温度处于340~360℃的安全范围,发电机实际发电功率7~8MW。首次并网满负荷正常运行时,操作人员误将篦冷机尾部风阀由10%关闭到0%,AQC进口烟温由4150℃骤降至350℃,对余热发电运行工况造成较大波动,调试人员要求禁止将篦冷机尾部烟风阀完全关闭,至少保留5%开度,以防止主蒸汽温度过低,对汽轮机安全运行造成影响。


(3)2021年12月1日进行正向设计工况实验:开启SP炉去AQC炉蒸汽电动阀,关闭旁路电动阀,随着篦冷机尾部烟风阀开度由50%每10%下降(50%-40%-30%-20%-10%-5%-3%),篦冷机余热发电取风烟风冷风阀开度跟着由55%每5%逐步降至关闭操作,篦冷机尾部风阀最终到达3%开度,篦冷机尾部冷风几乎全部汇入发电取风口,锅炉负压提升明显,AQC高温高压过热段由440℃逐步降至410℃,AQC主蒸汽在380~365℃之间波动,发电功率达到9.6MW,找出烟风阀门开度与AQC进口烟风温度的关联特性。


(4)2021年11月29日发生余热发电中控室厂用电跳停突发情况,导致余热发电中控室操作员站、工程师站、汽轮机发电机、TSI、505全部断电停止运作。查明进线控制柜超过电气保护定值0.5A,初步判断可能存在接地问题或者三相不平衡导致的零序电流。后续要求现场排除故障接地的同时,零序过电流保护按照规程20A整定,零序电流整定值设置为1A。现场按照图纸设计增设UPS电源,保证在总降侧掉电的情况下,操作员站、工程师站等不会出现断电情况。


(5)轴封冷却器风机出现反转问题。轴加风机现场施工为两路合并抽气,需现场分两路单独抽气以避免叶轮倒转;中控操作人员应注意轴加风机电流,定时巡检保证轴加不满水。


(6)凝汽器真空度太低。现场排查发现油环真空泵前置冷却器安装位置过低,冷却水不能顺利排至凝汽器。调试建议抬高前置冷却器安装位置,使高差满足凝结水顺利排至凝汽器热井。


(7)汽轮机振动。汽轮机提升转速起机时,发生轴瓦振动值超过允许值,汽机只能紧急拍停,通过现场核查寻找问题来源,发现主蒸汽管道A02号弹簧吊架和A03号刚性吊架安装位置装反,经过现场施工更改,振动明显改善至安全值,这个经验要求现场应严格按照设计图纸施工,积极组织安全巡检。


四、结语


技术调试是余热发电基建安装工程的最后一环,是整个机组由静态转为动态、冷态转为热态、建设阶段转为生产阶段的必要工作。在余热发电调试过程中,要把握篦冷机尾风风阀开度对AQC入口烟温的影响、零序过电流保护的重要性、凝汽器真空度的改善措施、汽机振动的原因及解决措施等方面。着力于通过现场实际问题消缺,改善余热发电运行工况,保证机组安全稳定投运,从而为业主后续投产使用消除隐患。


作者:孟宪1,孙晓辉1,刘伟意2,王景平3

来源:《1中国中材国际工程股份有限公司(南京);

2苏州中材建设有限公司;

3内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司》

微信公众号:备件网(关注查询更多资讯)

(本文来源网络,若涉及版权问题,请作者来电或来函联系!)

相关推荐 RECOMMENDATION