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技术 | 煤粉贫化改良措施

来源:《中国水泥》 发布日期:2023/5/17 编辑:张翀
核心提示:煤粉贫化改良措施
一、煤磨系统现状


1.1 设备配置


公司有一条水泥生产线,煤磨系统自窑尾取风。该系统自投产以来,一直未能达到设计产量,并伴有严重的煤粉贫化现象,电耗相对较高。公司计划2020年对系统进行优化改造。煤磨系统配置见表1



1.2 改造前存在的问题


(1)煤粉贫化严重:贫化率比较高,灰分比例12%;


(2)不达产:系统台时产量45t/h;


(3)电耗高:煤磨高温风机电流高,达到409A。


改造前高温风机电流原因分析:


经过理论计算,煤磨高温风机满负荷拉风,旋风筒内风速达到5.9m/s左右,风速偏高很多。风管风速25m/s,也偏高。旋风筒设计风速过高,选粉效率降低,这是煤粉贫化的一个主要原因。


现场标定结果显示,煤磨高温风机进口负压2700Pa,超出煤磨高温风机全压。旋风筒的阻力大于设计阻力1000Pa,达到1800Pa。可以断定,煤磨高温风机前系统阻力过大,导致高温风机拉风不足,从而煤磨所需热风不足,台时产量低,


二、改造措施及效果


2.1 改造措施


(1)更换旋风筒。旋风收尘器直径由Φ3100mm改造为Φ4600mm,旋风筒内理论风速达到2.7m/s左右。


(2)入煤磨前风管道加粗。管道直径由Φ1500mm加大到Φ2150mm,风管内风速理论达到12.2m/s。


2.2 改造效果


(1)煤粉贫化情况大大改善:改造后煤粉贫化率下降,灰分比例降低到10%。提高煤粉燃烧热值约2090kJ/kg(500kcal/kg),烧成系统煤耗降低约0.5kgce/t.cl。


(2)煤磨台时产量提高达到55.31t/h。


(3)煤磨系统电耗由改造前的39.6kWh/t降低为32.4kWh/t。系统改造效果明显,达到预期效果。改造比较简单,施工周期较短,投资相对较低,费用总计约48万元,经济效益明显。


三、结论


煤粉贫化是由于多种原因造成的,对于不同系统应该具体分析,不能一概而论。解决办法也有很多种。很多公司直接把旋风筒改成袋式收尘器,应用效果也比较好,彻底解决煤粉贫化问题。但是这种方法投资较高,电耗稍高。具体到每个公司的具体问题,应根据实际情况和需求出解决方案。


作者:张军涛1,王佑安2,卜江江2

来源:《中国水泥》

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