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技术 | 粉煤灰氨含量对水泥安定性的影响

来源:水泥 发布日期:2018/11/27 编辑:王嘉璐
核心提示:随着国家对火电厂废气排放标准的日趋严格,火电厂需对其排放的烟气进行脱硫脱硝处理,而目前常用的脱硝技术中就有使用氨或尿素喷入高温炉膛的方式,这种选择性非催化还原法投资小,但氨的逃逸率较大,可能随着粉煤灰的排放而富集其中。氨含量对混凝土的影响已有相关报道,但脱硝粉煤灰对水泥安定性的影响尚未见报道,笔者以生产实践数据来分析研究粉煤灰中的氨含量对水泥安定性的影响。

问题提出

笔者所在企业生产的编号为3CR3021125 的P·C32.5R水泥雷氏夹法测定安定性不合格(下称安定性不合格水泥),膨胀值达11.5 mm,远大于GB/T 1346—2011 规定的5 mm,检测该样品水泥f-CaO含量1.25%。结合企业生产实际,该编号水泥安定性不合格应不是f-CaO引起,结合粉煤灰进厂质量验收中出现的异常情况(粉煤灰颜色发黑,但烧失量、f-CaO、细度均正常)和水泥成型过程中的异常气味(刺鼻气味),分析可能是粉煤灰引起。

原因分析和试验研究

2.1 对安定性不合格水泥进行安定性复检

安定性不合格水泥在实验室放置一夜后进行复检,雷氏夹膨胀值为6.5 mm,较原测值下降了5 mm,下降幅度远大于f-CaO引起的安定性不合格膨胀值变化幅度,初步分析应不是f-CaO引起。

2.2 取进厂粉煤灰留样进行气味辨别和模拟试验

对进厂粉煤灰留样提取后进行气味辨别,原始灰闻不到异味。取100 mL粉煤灰加水拌合后分辨,发现其中有三家供应商所供粉煤灰有氨味。取11 月24 日生产的安定性合格熟料,按照20%的掺量分别掺加不同供应商的粉煤灰检测水泥安定性,结果见表1,掺加不同比例11 月24 日PCFMH粉煤灰的水泥安定性检测结果见表2。

从表1 可见:编号1~3 样品掺加了20%的有氨气味的粉煤灰,水泥安定性不合格,试饼法均溃裂,雷氏夹膨胀值远大于5 mm的合格判定限值;编号4 样品掺加了20%的没有氨气味的粉煤灰,该样品安定性合格;编号5 样品检测时加入1 mL氨水,试饼有变形,雷氏夹膨胀值为6 mm,大于5 mm的合格判定限值。综合分析,NH3含量超标是引起水泥安定性不合格的主要因素。

从表2 可见,在安定性合格熟料中掺加不超过10%的有氨味的粉煤灰,水泥雷氏夹膨胀值均小于5 mm的合格判定限值,水泥安定性合格,说明通过减少有氨味的粉煤灰掺加量,可以改善水泥安定性。

2.3 安定性不合格水泥与正常水泥混合后的安定性检测

从水泥库顶取安定性不合格水泥和正常水泥按一定比例混合,测定混合水泥安定性,结果见表3。

从表3 可见,采用安定性合格水泥和因氨含量超标的不合格水泥,按照一定的比例搭配,不合格水泥比例不超过80%就可保证混合水泥的安定性合格,为因氨含量超标导致安定性不合格的水泥处置提供了一种方法。

2.4 水泥中氨含量限值的研究

采用DTFMH粉煤灰和正常熟料按一定配比配制水泥,安定性测定结果见表4。

检测DTFMH粉煤灰,其氨含量为0.060%,f-CaO含量为1.45%。结合表4 试验结果,水泥中粉煤灰掺加量超过9%时,水泥安定性不合格,可推测出水泥中氨含量限值在54 ppm。小于该限值,对水泥安定性没有影响。

2.5 不同放置时间对水泥安定性的影响

由于粉煤灰中的氨含量引起水泥安定性不合格的机理尚未完全掌握,如何处置该安定性不合格水泥?我们采取每天从库顶取样检测,不合格水泥所在库每天开库顶收尘风机,将水泥中氨排出。不同放置时间水泥安定性检测结果见表5。

由表5 可见,随着放置时间的延长,水泥雷氏夹膨胀值总体呈下降趋势,说明随着水泥中氨的逃逸,氨对水泥安定性的影响程度在下降。

粉煤灰中氨含量对水泥安定性影响的机理探讨

大家知道,通常引起水泥安定性不合格的因素主要有:f-CaO、MgO、SO3,其主要机理均是水化产物体积膨胀所致。粉煤灰中的氨是如何影响水泥安定性不合格的呢?

根据火电厂脱硝工艺流程,粉煤灰收集主要在脱硝系统之后,因此,如果脱硝过程中氨水(或尿素)加量偏多,氨逃逸控制值偏高(一般电厂控制不大于3 ppm),就会导致粉煤灰中氨含量偏高。粉煤灰中的氨存在形式可能有:NH3、NH4+。根据水泥水化机理,其水化产物中含有大量的Ca(OH)2,并且释放出大量的热量,在水化过程中,吸附在水泥中的NH3 遇热挥发,在挥发过程中造成水泥体积膨胀,其机理和加气剂类似。

对于NH4+,则会发生如下化学反应:NH4 ++OH-=NH3 ↑+H2O

粉煤灰氨含量的检测方法

4.1 测定原理

试样溶液以甲基红为指示剂,用盐酸标准滴定溶液滴定至终点。

4.2 试剂和材料

试验所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和GB/T 6682 三级水。

试验中所需标准溶液、制剂和制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603规定制备。

0.5 mol/L盐酸标准滴定溶液。

0.1%甲基红指示液。

4.3 设备

一般实验用仪器:100 mL锥形瓶,500 mL烧杯,50 mL滴定管,百分之一天平等。

4.4 NH3含量的测定

称取100 g粉煤灰样品,置于500 mL烧杯中,加入100 mL蒸馏水,用玻璃棒均匀搅拌后,立即进行过滤,滤液置于100 mL塞锥形瓶中,加2~3 滴0.1%甲基红指示液,用0.5 mol/L盐酸标准滴定溶液滴定至溶液呈红色。

4.5 计算及结果

氨水(NH3)含量按下式计算:X——氨水的质量百分含量,%;

V——盐酸标准滴定溶液的体积,mL;

c——盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L;

m——试样质量,g;

0.017 03——与1.00 mL盐酸标准滴定溶液[c(HCl)=1.000 mol/L]相当的以克表示的氨的质量。

结论1)粉煤灰中氨含量超标会导致水泥安定性不合格,根据初步试验的结果,水泥中氨含量限值为54 ppm。关于水泥中氨含量限值,仅仅做了一组试验,感兴趣的企业可以进行更加深入的研究。

2)随着环保要求的日益严格,目前供应市场的粉煤灰大多为脱硝灰,因此,在粉煤灰质量验收中,应该增加气味性检测和氨含量检测两个指标,并且根据企业实际,设置合理的控制指标,提高脱硝粉煤灰的资源化利用水平。经过摸索,笔者所在公司对粉煤灰氨含量的控制指标设定为≤0.010%。

3)作为火电厂,实施脱硝过程中,要加强脱硝工艺环节的管理,密切关注氨逃逸检测值的变化,发现异常及时处理。通过实施日常监控和维护管理,实施技术改进,在保证烟气NOx满足环保要求的前提下,降低氨水或尿素等脱硝剂的使用量,降低脱硝成本,提高脱硝效率,减少对设备的腐蚀,确保生产设备稳定高效运行。

4)国家环境管理部门和相关行业协会,要高度重视脱硝过程中产生的二次污染,从项目建设初期就研究推广低NOx排量的设备设施和新技术。

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