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技术 | 电石渣制水泥窑尾烟室漏料的处理

来源:《陕西北元集团水泥有限公司》 发布日期:2020/8/10 编辑:张翀
核心提示:电石渣制水泥窑尾烟室漏料的处理

一、事故现象


10月1日23:16二线窑尾在刚清理完烟室后,窑尾密封大量漏料,窑操作员立即减料运行,当生料喂料量由170t/h减到100t/h时,烟室才不漏料。在运行中对窑尾烟室斜坡积料进行了一次清理,窑尾密封又开始漏料且漏料严重,减产至60t/h。从回转窑筒体表面温度分布看,总共有2段低温处,其中54~58m处于低温段,温度在50℃左右,60~64m处有一低温段,温度在70℃。


二、漏料原因分析及排查


(1)窑尾烟室下料舌头烧坏或者部分掉落导致漏料。9月30日停车刚检修完成,初步分析不可能。


(2)窑尾烟室斜坡积料过多,造成C5下料管下料不畅,生料部分冲到扬料勺造成的漏料。9月30日停车窑刚检修完,烟室积料和下料管结皮清理干净,排除了此原因。


(3)窑尾扬料勺掉落。经现场检查确认,扬料勺螺栓紧固,不存在掉落现象,此原因也可排除。


(4)对回转窑筒扫窑皮分布情况进行分析后,认为造成窑尾漏料的主要原因是54~58m和62~64m处有不规则的厚窑皮阻挡了入窑物料的向前运动,也就是说前高后低,生料出料不畅,被圈挡住的生料就会从窑尾密封处漏出来。经调查,在9月30日早班,出窑熟料手动样KH值平均只有0.85,熟料特别易烧,由于窑操员没有及时发现采取减头煤和联系质量员提高生料饱和比,造成窑尾温度高,导致生料提前出现液相形成长厚窑皮。同时操作员在投料时头煤使用较大,提窑速较慢,使窑尾窑皮越长越厚,阻碍了窑尾生料的向前运动,造成烟室出现大面积漏料。现场拿红外测温仪实际比对发现,窑尾60~64m筒体温度最低在60~70℃,比正常温度低80℃左右。


三、处理措施


10月2日04:50,投料量减到50t/h,窑尾烟室基本不漏料,同时窑速在正常投料4.0r/min,然后安排将窑头燃烧器推入窑内200mm,窑头燃烧器斜度由2.6%调整为2.8%,煤管偏料39mm调整为偏料9mm,06:50,又把燃烧器退出窑内-400mm,在调整过程中窑内窑皮逐渐掉落,输送机料斗上有大量窑皮,中控窑操作员开始慢慢提高喂料量,到15:00时,投料已加到170t/h,窑尾密封不漏料。为确保稳定运行,彻底解决由于窑尾结圈引起的漏料,当天15:00在窑尾65m处增加筒体斜流风机一台,将窑尾65m处高温点温度降低,形成后高前低的趋势。通过上述调整,回转窑恢复正常,窑尾再没有出现漏料。


四、结束语


当运行出现生料饱和比过低时,窑操作员应该及时减头煤或者联系生料磨操作员及时调整配料,确保窑内不结长厚窑皮,以稳定煅烧为主。窑头燃烧器正常运行时应每班前后移动一次,避免高温点长时间在同一个地方,物料提前出现液相或者损坏耐火材料,或者形成前结圈和后结圈,影响窑内通风。


作者:崔军军,李艳军

来源:《陕西北元集团水泥有限公司》

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