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维修丨窑尾袋收尘器的改进

来源:《水泥技术》 发布日期:2018/8/9 编辑:王嘉璐
核心提示:新型干法水泥生产线高温烟气主要集中在窑头、窑尾进行收尘并排放,尘源较集中,按照环保标准,粉尘排放浓度必须低于50mg/m3。采用袋式除尘器可以达到理想的收尘效果。

1、收尘器工艺参数

我公司4500t/d生产线2008年5月投产,窑尾所用收尘器配置参数见表1。投产时厂家技术人员做了现场指导及工艺参数调整,运行喷吹压力调为0.4MPa,喷吹间隔时间为5s,收尘器压差稳定在1250~1650Pa。

2、运行过程中收尘器存在的问题

安装的收尘袋使用不到半年,袋子大部分破裂,收尘器箱体内壁腐蚀变形,天花板及上壳体变形较为严重,粉尘排放量超标,窑系统因排风不畅,产量提不上去,质量逐渐下降,一度使公司正常生产陷入被动局面。

3、原因分析

(1)所用玻纤维覆膜滤料虽然具有耐高温、抗酸碱性、过滤效率高、过滤阻力低等特点,但最大缺点是不抗折,安装不慎会使表面覆膜损坏,不能进行高压清灰,且对袋笼的要求非常高,直接影响了收尘效率。

(2)喷吹主管道上只有喷吹孔,在喷吹过程中气路容易改变方向,导致喷吹气体不垂直滤袋,滤袋口经常严重破损。

(3)投产调试时窑系统不稳定,收尘器进口温度不好控制,导致收尘器天花板有变形的地方,不在水平线上,滤袋与滤袋之间的间距不等。

(4)调 试 及 运 行 喷 吹 压 力 为0.42MPa,喷吹时间间隔为5s,清灰压力较大,清灰时间间隔较短,而玻纤维覆膜滤料最怕压力高,运行不到半年时间袋子大部分破裂。

(5)收尘器顶盖防水沿设计高度为5cm,沿与沿之间距离为5cm,且部分地方密封不严,下暴雨时水不能及时排出,导致部分雨水进入收尘器,不但对箱体有腐蚀作用,严重时直接糊死袋子,影响了袋子的寿命及收尘效率。

(6)停磨的时候袋收尘器进口温度一般为230℃左右,当窑上增湿塔冷却效果不理想时,袋收尘进口温度高达260℃左右,如果在高温下长时间运行,会缩短袋子的使用寿命。

(7)收尘器气路控制只有一根主管道,用调压阀进行调节,当调压阀有故障时,不能在线进行调整或更换,只能被迫停收尘器进行更换,给设备的连续运转造成困难。

4、改进措施

(1)用P84覆膜合毡代替玻纤维覆膜滤料,其性能高于玻纤维覆膜滤料,使用寿命明显延长,解决了因抗折性能差及喷吹压力大导致的滤袋损坏问题。

(2)在原有喷吹管上增加喷嘴,使其在袋笼中心并垂直滤袋,通过喷吹管上孔径的变化,合理调整压缩空气喷吹到袋底的压力,既能彻底清灰,又不损伤滤袋,解决了分散喷吹导致的清灰不彻底现象。

(3)重新校正天花板水平并加固,保证滤袋与滤袋之间距离相等,避免清灰过程中滤袋底部相碰,解决了因收尘袋碰撞摩擦引起的损坏问题。

(4)喷吹压力由原来的0.4MPa调为0.30MPa,喷吹间隔时间由原来的5s调为18s,收尘器压差控制在1000~1250Pa,低压清灰及清灰次数的减少,能有效延长滤袋使用寿命。

根据收尘器的压差及灰斗积料多少调整喷吹压力及喷吹时间,解决了因清灰压力高及周期短而引起的滤袋破损问题。

(5)加高收尘顶盖防水沿至15cm,定期清理沟槽里面的杂物,保证雨水的流通性,解决了因雨水进入造成的糊袋及壳体氧化问题。

(6)在收尘器进风管道上加一冷风阀,自动调节,当温度大于180℃时自动打开进冷风,当温度在135℃时自动关闭,保证了袋收尘器的进口温度,解决了因温度高而引起的滤袋受损问题。

(7)在收尘器气路控制主管道上调压阀旁边并联一组管道,并装调压阀,当一组出现故障时启用另一组,以增加安全生产系数,保证设备运转率。

5、效果

通过以上各参数的调整及部分地方的改造,第二批更换的收尘袋使用周期达两年以上,收尘器收尘效果及运转情况达到了预期效果,不但提高了设备运转率、减少了环境污染,而且熟料质量得到了明显改善。

作者:史智琛

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